摘要
西藏甲玛3000 m科学深钻JMKZ-1孔是青藏高原固体矿产调查领域首个3000 m科学钻探项目,项目于2019年7月开钻,2020年10月终孔,历时488 d,终孔孔深3003.33 m,终孔口径98 mm,岩心采取率99.38%,在5200 m海拔创造了青藏高原小口径固矿勘查领域孔深纪录。通过对其钻进时间、钻探效率、回次进尺长度等指标进行详细的技术指标统计,分析了影响高原特深地质钻孔钻进效率的主要因素包括环境、地层、钻进工艺、设备、管理措施等。总结了提高特深孔钻探效率的措施,包括钻孔设计、钻探设备配置、钻进工艺方法选择、孔内事故预防、新技术新方法应用、施工组织管理等。项目经验通过推广应用,取得了良好的效果,可以为提高特深孔钻探施工效率提供技术参考。
“西藏自治区甲玛铜多金属矿床3000 m科学深钻”是国家重点研发项目“甲玛—驱龙铜多金属资源基地深部勘查与增储示范”项目中的钻探工程部分,由中国地质科学院矿产资源研究组织实施,山东省第三地质矿产勘查院负责钻探施工。项目要求在甲玛矿区完成完成一个科学钻探孔JMKZ-1孔,设计深度3000 m,是青藏高原固体矿产调查领域首个3000 m科学钻探项目,主要目的是系统揭示甲玛超大型斑岩成矿体系3000 m以浅的地质信
青藏高原地区具有独特的地理环境与地质条件。与内陆相比,高原钻探施工交通不便,条件恶劣,作业环境危险系数大,地质调查工作程度低,地质条件复杂,中深孔施工难度更大。青藏高原地区是国土资源大调查的重点地区之一,钻探施工难度大是制约该区地质调查工作的重要因素之一。如何选用合理的钻探装备、技术,提高高原钻探施工效率,是地质工作首要解决的问题之一。笔者通过甲玛3000 m科学深钻钻探效率统计分析,从钻孔设计、钻探设备配置、钻进工艺方法选择等入手,为提高高原深孔钻探施工效率提供技术参考。
JMKZ-1孔初步设计为定向孔,天顶角3°,设计孔深3000 m,终孔直径≮75 mm,全孔取心,岩心采取率平均≮85%,含矿段≮90%。顶角每百米偏斜≯2°,方位角总体偏斜≯20
钻孔为五开结构,各项指标完成情况良好。
一开:2019年7月3—6日,历时4 d。采用Ø220 mm金刚石单管提钻取心工艺钻进至孔深6.50 m,并用Ø240 mm肋骨钻头扩孔,下Ø219 mm套管,固井。
二开:2019年7月7—17日,历时11 d。采用Ø175 mm单管金刚石钻头提钻取心工艺,钻进至孔深57.49 m,下Ø168 mm套管。
三开:2019年7月18日—8月3日,历时17 d。采用Ø150/122 mm(钻扩一体)金刚石绳索取心工艺,钻进至孔深224.50 m,下Ø140 mm套管。
四开:2019年8月4日—11月27日,历时116 d。采用Ø122 mm绳索取心钻进工艺,钻进至孔深1075.22 m,下Ø114 mm套管。
五开:2019年11月28日—2020年10月20日,历时330 d。采用Ø98 mm绳索取心钻进工艺,钻进至孔深3003.33 m终孔,顺利完成钻探取心任务。
JMKZ-1钻孔施工计入钻月台时为11698.8 h(487.5 d),其中台月时间为9142.8 h(381 d),占钻月时间的78.2%,春节放假及受新冠疫情影响停工时间2556.0 h(106.5 d),占钻月时间的21.8%。
台月时间中,纯钻时间2712.5 h,占台月时间的29.67%;辅助时间4394.1 h(包含下套管、固井65 h),占台月时间的48.06%,事故及停待时间2036.2 h,占台时时间的22.27%。
钻进时间统计见
钻月数 /钻月 | 钻月台时 /h | 台月数 /台月 | 计入台月时间 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
合计/h | 纯钻时间 | 辅助时间 | 事故及停待时间 | ||||||
时长/h | 占比/% | 时长/h | 占比/% | 时长/h | 占比/% | ||||
16.25 | 11698.8 | 12.70 | 9142.8 | 2712.5 | 29.67 | 4394.1 | 48.06 | 2036.2 | 22.27 |
事故及停待时间中,事故时间共计1913.5 h,包括孔内事故处理时间及机械事故两部分。其中,孔内事故处理时间1022.3 h,占全部事故时间的53.43%,占台月时间的11.18%;机械故障时间891.2 h,占全部事故时间的46.57%,占台月时间的9.75%。
停待时间包含恶劣天气、矿区生产避炮等时间,共计122.7 h,占台月时间的1.34%。

图1 JMKZ-1孔台月时间统计
Fig.1 Rig‑month time of JMKZ-1 hole
不同孔段的台月效率和机械钻速如
开次 | 孔段/m | 主要地层 | 机械钻速/(m· | 台月效率/(m·台 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
一开 | 0~6.50 | 松散角砾、填方覆盖层 | 0.59 | 65.00 | 提钻取心 |
二开 | 6.50~57.49 | 角岩 | 0.61 | 152.97 | 提钻取心 |
三开 | 57.49~224.50 | 角岩 | 0.82 | 294.72 | 钻扩一体绳索取心 |
四开 | 224.50~1075.22 | 角岩、矽卡岩、花岗岩等 | 0.98 | 219.88 | 绳索取心 |
五开 | 1075.22~3003.33 | 二长花岗斑岩为主,夹杂花岗闪长斑岩、石英闪长玢岩 | 1.40 | 246.27 | 绳索取心 |
合计(平均) | 1.11 | 236.48 |
JMKZ-1钻孔全孔机械钻速为1.11 m/h,台月效率236.48 m/台月。从
高海拔环境施工是导致辅助时间占比大和施工效率低的主要因素之一。钻孔地处海拔5200 m的青藏高原,对从低海拔到高海拔地区的钻探施工人员来说,为适应缺氧和低气压环境,人的机体可能会发生一系列复杂变化,对人的身心健康、劳动能力等均有很大影响。施工人员进驻工地时,除了必须在3000~4000 m的海拔区域逐步适应外,工作时必须采用“慢节奏”,尤其对于提下钻、下套管等重体力劳动,必须给机体充分调整时间,钻探辅助时间明显较低海拔地区多。此外,高原气候恶劣多变,如暴风雨雪、雷电、严寒、强辐射等,除了影响钻探施工人员的工作,也对生活条件、物资供应等产生较大影响,有时还需停
钻孔深度大,地质条件相对复杂,局部地层存在严重破碎、漏失、坍塌、超强地应力等复杂情况。一开第四系地层较松软,存在孔壁坍塌的风险,采用投黄泥球堵漏并套管护壁的方式护壁,由于孔深较浅,对钻孔总体效率影响不大。二开至三开地层主要为角岩,相对较完整稳定,虽然其平均时效不高,但三开台月效率为294.72 m,为全孔最高。
四开孔段地层主要为角岩、矽卡岩、花岗岩等,局部破碎、蚀变、漏失,易造斜。同时在600~660 m孔深处存在多层采矿巷道,对孔身轨迹有很高要求,钻孔顶角在600 m孔深时须控制在7°以内,否则容易贯通巷道。项目开孔顶角3°,钻进至450 m时,测斜顶角7.6°,为此采用偏心纠斜钻头降顶角钻进措施至700 m,顶角6.7°,顺利避开了巷道。纠斜稳斜过程中需要严格控制钻进参数,降低钻压,控制进尺速度,大大影响钻进效率。使用偏心纠斜钻头的台月效率为190.63 m,机械钻速为0.73 m/h,远远低于正常钻进。同时现场使用的偏心钻头的寿命较低,平均寿命为35.21 m,比常规绳索取心金刚石钻头寿命低近50%。四开机械钻速为0.98 m/h,与该孔段的施工有较大的关
五开主要以花岗岩为主,岩石研磨性低、可钻性高,地层较为完整,部分孔段地应力较为集中,局部破碎,采用金刚石绳索取心钻进工艺,无固相冲洗液体系,破碎层段,采用聚乙烯醇护壁。
受高原环境影响,钻探设备技术性能下降。有资料显示,与平原地区相比,海拔高度每升高1000 m,内燃机功率和扭矩性能指标下降8~12%。当海拔超过4500 m,发动机功率损失超过50%。因此,高原施工若采用柴油机发电,必须考虑功率损耗问
采用衡阳探矿机械厂改进的国产HXY-8VB型岩心钻机(见

图2 改进的HXY-8VB钻机
Fig.2 Improved HXY-8VB drilling rig

图3 改进的HXY-8VB钻机操作室
Fig.3 Improved control room of the HXY-8VB drilling rig
传统绳索取心钻杆深孔钻进明显强度不足,出现断钻杆的概率很大,还容易引发一系列孔内事故。据不完全统计和分析近年来的钻探资料可知∶断(脱)钻杆(具)事故占总事故的30%左右,随着孔深增加,这一比例增
合理的钻孔结构设计对保障顺利施工具有重要意义。在既有施工经验、技术储备基础上,科学组织钻探设计,制定可行的系统工艺过程,拟定合理的钻孔结构,采用大径开孔,为深部未知地层留有余地,对深孔施工十分有利。本钻孔施工的实际钻孔结构与设计钻孔结构开次、孔径基本一致,只根据地层实际情况,调整了设计套管下
针对孔内实际情况,结合以往经验,上部采用Ø150/122 mm(钻扩一体)金刚石绳索取心工艺,在保障岩心采取率的前提下,减少了提下钻次数,降低了施工风险,其台月效率明显较提钻取心高。下部花岗岩地层,采用传统金刚石绳索取心钻进工艺,配合无固相冲洗液体系,有效解决了部分孔段地应力集中造成局部破碎的问
根据统计,钻孔共计1139个回次,平均回次进尺2.64 m。一开至四开采用常规取心钻具,回次进尺最大长度3.00 m;五开钻进中,采用了加长钻具,回次最大进尺为4.50 m,平均回次进尺3.70 m。回次进尺长度统计见
孔径/mm | 孔段/m | 回次数 | 总进尺/m | 平均回次进尺/m | 回次长度区间回次数 | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
x≤0.5m | 0.5<x≤1.5m | 1.5<x≤3.0m | x>3.0m | ||||||
240 | 0~6.50 | 4 | 6.5 | 1.63 | - | 3 | 1 | - | 提钻取心 |
175 | 6.50~57.49 | 24 | 50.99 | 2.26 | 2 | 6 | 16 | - | 提钻取心 |
150 | 57.49~224.50 | 64 | 167.01 | 2.61 | 1 | 5 | 58 | - | 绳索取心 |
122 | 224.50~1075.22 | 527 | 850.72 | 1.61 | 81 | 205 | 240 | 1 | 绳索取心 |
98 | 1075.22~3003.33 | 520 | 1928.11 | 3.71 | 19 | 30 | 84 | 387 | 绳索取心 |
合计 | 1139 | 3003.33 | 2.64 | 103 | 249 | 399 | 388 |

图4 JMKZ-1孔不同孔段回次长度占比统计
Fig.4 Round trip meterage proportion statistics in different hole sections of JMKZ-1 hole
由
回次进尺长度直接影响台月效率,平均回次进尺长度较长的孔段,台月效率明显较高。因此,在深部钻进时,要想提高钻探效率,应尽量提高回次进尺长度。在深部钻探时,采用加长取心钻具,可以明显提高回次进尺长度,台月效率明显提升。在保证钻具同心度的前提下,尽量采用加长取心钻具,可以明显减少取心时间,提高钻探效率。防斜纠偏钻进时,使用偏斜钻头、防斜钻具等钻进工艺,防斜纠偏效果好,但回次进尺长度小,台月效率较正常钻进低。
根据统计,JMKZ-1钻孔事故时间为1022.3 h。二开三开施工未发生孔内事故,这也是三开台月效率最高的重要原因之一。五开事故时间为923.5 h,占钻孔总事故时间的90%,这也是五开虽然时效达到1.4 m/h,但台月效率不是最高的关键因素之一。
五开施工过程中多次发生岩心脱落孔内事故,随着孔深的增加,相对浅孔,每次简单事故的发生都将占用大量时间处理,风险性增大。其中处理时间最长的一次事故是在钻进至2577.66 m时,发生“顶卡簧”,岩心脱落事故,下普通Ø98 mm金刚石钻头扫取脱落岩心过程中,钻头胎体剥落,连续损坏3个钻头,采用异径钻具配Ø75 mm金刚石钻头透孔至孔底,采用Ø98 mm金刚石钻头扫孔后,恢复正常钻进。分析事故原因,在取心结束投放内管总成过程中,由于在上拉过程中钻柱上部冲洗液被内管总成带出,造成一定距离的空区,投放内管时,内管总成自由落体,下落速度较快,在接触钻柱内冲洗液液面时,冲击力较大,卡簧被上顶出卡簧座至内管内,造成卡簧离开本应该所处的位子,导致了所谓“顶卡簧”的现象,使得钻进过程中岩心没能进入卡簧,出现了钻进取心过程岩心脱落事故。本次事故后,在投放内管总成前,将钻杆内空区用冲洗液灌满,该类型事故未重复发生。
利用西藏甲玛3000 m科学深钻钻探施工经验方法,山东省第三地质矿产勘查院于2020年6月至2021年1月,在青藏高原中北部的松潘甘孜造山带实施了川西甲基卡锂矿3000 m科学深钻(海拔4500 m),历时232 d,终孔孔深3211.21 m,终孔孔径98 mm,累计采取岩心3202.25 m,岩心采取率99.72%,打破了本项目创造的青藏高原小口径固体矿产勘查领域孔深纪录。项目在甲玛3000 m科学深钻钻探施工经验方法基础上,通过采用环保型冲洗液技术、加长型内涂层内管和改进型打捞器,优选金刚石钻头,并根据地层情况,采用了冲击回转钻进技术,全孔未发生孔内事故,辅助时间占比较少,台月效率415.24 m,平均机械钻速1.46 m/h,创造了当时同类型钻孔全国效率纪
(1)深孔钻探项目施工周期长,提高钻探效率是有效降低成本的重要途径。影响钻探效率的因素既有客观因素,也有主观因素。客观因素如地层条件、环境条件等,一般不易改变。实际生产中,主要是从主观因素如钻孔设计、钻探设备配置、钻井工艺方法选择、孔内事故预防、新技术新方法应用、施工组织等因素着手来提高钻探效率。
(2)高原地区环境因素对钻探施工影响很大,个别施工地甚至地处无人区,对人员、动力与物资供应、后勤保障等要求均较平原地区高,且交通不便,受季节影响较大。施工前,必须做好各类施工预案,减少非必要的停待时间。
(3)提高深孔钻探效率要综合考虑钻孔各项指标,不能一味追求机械钻速、台月效率等指标。在保障钻进速度的同时,注意避免孔内风险,做好孔内事故预防。
(4)采用新技术、新方法是有效提高钻进效率的途径之一,在条件允许的前提下,可采用加长钻具、高效冲洗液等,可有效提高钻进效率,条件允许时,可尝试采用绳索取心液动锤钻进技术等。
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