摘要
田页1井是部署于重庆南大巴山弧形褶皱带南部田坝背斜核部的一口页岩气地质调查井,设计目的为完成南方海相页岩地区页岩气有利目标区优选及新层系探索工作,采集矿权区内页岩的基础地质数据。施工中针对该井开孔岩层陡倾致设计倾角变更、页岩水敏性强产生井壁剥落失稳、井内地层高压和H2S、CO气侵腐蚀、诱发井喷等问题,通过高密度钻井液技术与CHD127 mm绳索取心技术应用配合,采用陀螺测斜仪结合偏心锲稳斜定向,增加了钻杆接头壁厚以提高钻杆强度,较好地解决了高压溢流、钻杆折断、H2S与CO气侵等安全隐患,很好的控制了井斜,顺利完成该井地质调查取心任务。该井施工的技术经验可供同类型工程参考。
页岩气是富含有机质、高碳泥页岩中的有机质以吸附、游离状态赋存在泥页岩及夹层
本文针对田页1井施工中出现的井斜偏差、井内地层高压和H2S、CO气侵腐蚀、CHD127 mm绳索钻杆折断等问题的处理方法和经验进行了分析、总结,为类似页岩气调查钻井工程的施工提供技术参考经验。
田页1井井区位于南大巴山弧形褶皱带南部,田坝背斜核部。受汤溪河的切割影响,下志留统龙马溪组、奥陶系地层已出露地表,在田坝背斜核部出露的最老地层为上寒武统三游洞群(∈3sn)白云岩。
田坝背斜为一箱状背斜,核部地层平缓,但宽度较窄,两翼产状变陡,倾角50°~75°,南翼存在有局部倒转,发育规模不等的断层。目的层为寒武系下统筇竹寺组(∈1q),研究区寒武系地层构造复杂、厚度资料较少,且存在断层,对钻井深度的设计有一定的影响。
由于本井地层倾角变化较大(25°~75°),未钻遇到目的层位筇竹寺组。实际钻遇地层见
地层 | 底深/m | 视厚/m | 岩性 |
---|---|---|---|
志留系下统龙马溪组 | 235.80 | 235.80 | 页岩、砂质泥岩 |
奥陶系上统五峰组 | 248.50 | 12.70 | 泥岩、灰岩 |
奥陶系上统临湘组 | 289.80 | 41.30 | 泥岩、灰岩 |
奥陶系中统宝塔组 | 295.10 | 5.30 | 灰岩 |
奥陶系中统庙坡—牯牛潭组 | 317.90 | 22.80 | 泥岩、灰岩 |
奥陶系下统大湾组—杨家坝组 | 485.50 | 167.60 | 泥岩、灰岩、白云岩 |
寒武系上统三游洞群 | 1218.40 | 732.90 | 泥岩、白云岩、灰岩 |
寒武系中统覃家庙群 | 1744.30 | 525.90 | 白云质泥岩、泥质白云岩、白云岩、泥岩 |
寒武系下统石龙洞组 | 1803.25 | 58.95(未钻穿) | 白云岩、灰岩 |
设计井深1800 m,全井段取心;取心收获率>85%,破碎层段取心收获率≮80%。完井岩心直径>75 mm;完井井斜度≤5°,完井井身位移<50 m;井径扩大率<15%。
完井原则:在设计井深范围内钻穿寒武系底部页岩目的层,钻遇震旦系上统灯影组20 m即可完钻;要求钻井液中不得掺入含油、荧光处理剂和添加剂;目的层作好随钻气测录井和页岩含气性现场解析;完井后10 d内必须进行地球物理测井。
由于井位所处地形狭窄、陡峭,设计原井位处于巫溪县田坝镇境内汤溪河道边,考虑雨季施工受洪水影响,将井位移至河对岸的公路边(距原井位158 m)。井位变更后开孔层位变化为志留系下统龙马溪组,岩性则变化为页岩、砂质泥岩。龙马溪组岩层倾角为80°~90°(见

图1 井口附近岩层剖面情况
(1)设计1800 m要求全井取心,岩心直径>75 mm,倾角85°,对钻井设备和钻杆使用选择有极大的限制性,CHD钻杆在斜井施工中随应力的改变对其强度要求更高。
(2)设计钻孔轴线变更为倾角85°、方位195°的定向斜井施工,轴心夹角小,加之开孔岩层陡倾严重(80°~90°),遇层角δ≤10°,施工中钻头容易“顺层跑”产生轴心夹角减小或消失而达不到变更目的。
(3)钻井位于渝东北南大巴山弧形褶皱带南部,在该地区钻井存在地层高压和H2S、CO、气侵危害,容易诱发井喷、H2S腐蚀中毒的安全事故,绳索取心工艺环空间隙小,对钻井液性能维护调整存在一定难度。
考虑钻井设计及变更倾角的要求,选择了具有斜井取心能力的HXY-9B型钻机,井架平台规格为12500×12000×2200 mm,绳索取心钻杆使用CHD127 mm。
考虑该井井深、口径条件下处理事故的强力起拔载荷,满足HXY-9B型钻机安装尺寸和斜井施工倾角要
泥浆泵选择BW300/16-D型,固控设备配置J1/A-2/E48-90F-3T型振动筛、TGLW350-N型离心机、QJQ200型泥浆清洁器。井控设备采用2SFZ18-35型防喷器
测斜仪器采用JTL-40FW型无缆陀螺测斜
井身结构须满足全井取心、岩心直径>75 mm条件下的完钻口径、稳斜纠斜、固井段安全、安装井控装置等要求,同时考虑隔离上部龙马溪组陡倾、水敏性页岩地层。完钻井身结构如下:
导管段采用Ø151 mm复合片钻头、单动双管钻具钻进取心至20.00 m,Ø295 mm钻头扩孔至20.00 m,下入Ø245 mm导管20.10 m后按要求进行固井。
一、二开均采用CHD127 mm(钻头直径增大至133 mm
一开钻进至井深64.10 m,Ø215.90 mm钻头扩孔,扩深64.10 m,下入Ø177.8 mm J55石油套管64.50 m,按要求固井候凝72 h后进行水压试验。在井口安装2SFZ18-35型双闸板防喷器。
二开钻进至井深235.80 m,测量井斜数据为倾角87°、方位198.2°,为避免井斜向铅垂方向“顺层跑”,采用Ø150 mm钻头扩孔至235.80 m,实施增斜工作后下入Ø146 mm技术套管236.00 m。
三开Ø133 mm钻头钻进至1803.25 m完钻。完钻井身结构见
开序 | 井 深/m | 取心钻头/mm | 扩孔钻头/mm | 套管尺寸/mm | 套管下深/m | 水泥返高 |
---|---|---|---|---|---|---|
导管 | 0~20.00 | 172 | 295 | 245 | 20.10 | 井口 |
一开 | 20.00~64.10 | 133 | 215.9 | 177.8 | 64.50 | 井口 |
二开 | 64.10~235.80 | 133 | 151 | 146 | 236.00 | |
三开 | 235.8~1803.25 | 133 | / | / | / |
(1)导管段采用Ø151 mm单动双管钻具、低固相钻井液取心钻进。钻穿河床卵砾石、沙、孤石松散层,钻入龙马溪组6.50 m后采用Ø295 mm钻头扩孔下入Ø245 mm套管,水泥封闭井管外环至井口,封隔疏松、垮塌、潜水层,建立井口。
(2)一、二、三开采用Ø133 mm孕镶金刚石绳索取心施
在龙马溪组钻进施工中,由于岩层陡倾严重(倾角80°~90°),井斜极难控制。自60~180 m井段共发生6次井斜超差情况。在发生的6次井斜超差情况时,皆采用可回收偏心

图2 增斜过程扩孔采心
井深235.80 m后进入五峰组泥岩、灰岩岩层,倾角变缓为40°~50°。测量井斜为倾角87°、方位198.2°,为减小Ø177.8 mm套管与Ø114.5 mm绳索钻杆环空间隙过大以及倾角偏差达到增斜需要。使用上述纠斜方法将倾角增至84.5°,下入Ø146 mm技术套管封隔泥、页岩水敏地层后继续钻进。完钻井深1803.82 m时井斜误差控制在85.7°、方位208.2°,完全符合设计要求。
(3)三开采用孕镶金刚石绳索取心结合高密度聚合物钻井液钻进。钻进至1051.40 m,连续发生了2次钻杆折断事故,皆发生在钻头不到井底循环扫孔过程中突然折断,断口皆处于235.00 m井段。采用可退式打捞锥将事故处理完成后,分析钻杆折断原因为井深235.80 m增斜变径部位存在2.5°的“狗腿”增斜拐点,钻柱与井壁接触面积增大导致摩阻增
(4)H2S腐蚀钻杆问题。钻进至1441.35 m时,钻杆接头出现腐蚀、凹痕现象(见

图3 钻杆H2S腐蚀痕迹
(5)高压地层失稳、溢流问题。钻进至1550.20 m寒武系中统覃家庙群白云岩,井口返流钻井液中气泡明显增加,在取心间隙中,井内液面出现异常上升情况(平均达到0.5 m/min,监测10 min后仍持续上升),此时井内循环钻井液密度为1.30 g/cm³,判断为井内地层压力平衡不足导致流体侵入产生失稳、溢流。立即启动了应急措施:合上立轴压入密度1.40 g/cm³备用重浆循环,循环一周后井内平衡得到了控制,后续施工中将钻井液密度调整至1.40~1.43 g/cm³、粘度35~40 s、PH值10~11,至完钻未发生压力失衡、溢流情况。
(1)HXY-9B型钻机转速范围82~949 r/min,BW300/16~D型泥浆泵泵量调节范围52~300 L/min,可完全满足本次钻井参数的选择变化要
(2)一、二开进入龙马溪组陡倾地层,须防止钻头“顺层跑”产生井斜超差(井斜偏差控制<2°),采用低转速、轻钻压、适当泵量钻进施工,加密测量井斜,超差后及时纠斜方可钻进,钻至倾角平缓地层及时下管稳斜。
(3)三开井段为保持井身轨迹在定向范围内,不可盲目加压提速。井深1200 m以浅提速井段采用333 r/min、11~12 kN的钻进参数,1200 m后采用234 r/min、10~11 kN的稳斜参数。
CHD127 mm钻头直径增大至133 mm后,增大了环空间隙,对钻井液上返流速产生一定影响,上返流速过低则排屑困难、产生重复破碎、反复研磨钻
开序 | 钻 头 | 钻 井 参 数 | 钻井液密度/ (g·c | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
直径/mm | 类型 | 取心工艺 | 钻压/kN | 转速/(r·mi | 排量/(L·mi | 泵压/MPa | ||
导管段 | 151 | 复合片 | 单动双管 | 3~5 | 119 | 155 | 0.5 | 1.05 |
一开 | 133 | 金刚石 | 绳索取心 | 5~7 | 170 | 155 | 0.5 | 1.02 |
二开 | 133 | 金刚石 | 绳索取心 | 5~8 | 170~234 | 115~155 | 1.0~1.5 | 1.02 |
三开 | 133 | 金刚石 | 绳索取心 | 10~12 | 234~333 | 115~155 | 1.5~3.0 | 1.30~1.43 |
一、二开岩石为页岩、粉砂质泥岩,可钻性2~4级、研磨性中等、裂隙发育破碎、倾角较
三开钻进岩石为泥岩、灰岩、白云岩,可钻性4~6级、研磨性中等、裂隙发育局部破碎、倾角稍缓(40°~50°)。采用Ø133 mm聚晶孕镶金刚石钻头,胎体硬度HRC20~25,金刚石浓度60~80目,底唇形式尖环齿、宽水口为主。
在全井段岩石硬度级别不高情况下,钻头外径的加大对机械钻速影响较小,能保持机械钻速达到3.5~4.0 m/h。单只钻头进尺达到399.74 m的较好成

图4 外径加大绳索取心金刚石钻头单只进尺399.74 m
(1)该井钻遇岩性以泥页岩、泥岩、灰岩、白云岩为主,局部夹石膏。根据井区以往邻井资料提示,上述地层具有强水敏性、裂隙发育、岩石破碎及硬脆性等特点,钻井中存在缩径、井漏、地层压力失衡、泥页岩水化坍塌导致井壁失稳等井害问
(2)钻井液设计和应用须解决井漏(涌)、护壁排屑、钻杆结垢和润滑的需球,尤其需解决高地层压力、H2S腐蚀及有毒的危害问题。
依据油气钻井液设计安全规范要求,钻井液密度应大于地层压力0.10~0.15 g/c
井深1441.35 m出现H2S腐蚀钻杆情况时,将NaOH和碱式碳酸锌加量至0.2%和1.0%,PH值控制于10~11后,缓解了H2S腐蚀钻杆危害。
井深1550.20 m时地层压力平衡不足导致流体侵入出现失稳、溢流现象,通过提高重晶石含量至55%,密度提高至1.40~1.43 g/c
PH值和密度提高后泥浆粘度大幅增加至75~80 s,给正常钻进带来了极大的循环困难,通过现场小样实验,添加0.8%的高效稀释剂和0.2%的有机硅稀释剂GYZ将粘度降至35~40 s,降粘过程中为抑制重晶石粉的快速沉降,添加了0.5%的钙离子改性泥浆稳定剂PF-HCS以提高其稳定性,将钻井液密度变幅稳定在0.02 g/
调整后配方:水(1
在页岩气调查井绳索取心工艺施工中使用高密度钻井液可借鉴经验较少,钻井液高密度要求使其性能的配伍统一十分困
(1)每小班井口取样2次进行性能监测,井口安装H2S、CO等气体传感器加强监测,,结合钻进、钻井液和地层变化情况做好性能维护。
(2)处理剂严格按照规定配比添加,钻井液性能较大调整前做好现场小样实验,确保调整后性能符合井内安全和正常钻进需求,保持密度≮1.40 g/c
(3)适当增加固控设备的使用率,增加沉淀池(槽)数量提高沉淀岩屑能力,及时清除有害固相以减少钻杆泥皮结垢。
(4)金刚石绳索取心应保持较好的润滑性能,乳化分散作用使添加各类润滑剂(油)后产生钻井液密度严重下降,严重危害井内安全,经过多种润滑剂(油)实验与筛选,采用进口润滑油和添加消泡剂可将密度降幅可控制于0.02 g/c
通过田页1井页岩气地质调查的钻探取心施工,在大直径绳索取心技术与高密度钻井液结合施工方面取得了一些宝贵的经
(1)页岩气地质调查钻井存在异常高地压及H2S、CO、O等气侵的危害及安全风险,钻井设计应合理选择施工设备、取心钻具、钻杆、钻井液体系,针对提示风险做好泥浆性能调整所需材料、技术方案储备工作,做好在设计倾角变更后钻杆的应力强度校验。
(2)本井采用JTL-40FW无缆陀螺仪跟踪钻井轨迹并配合可回收偏心锲纠斜达到较好的控制井斜要求,但辅助时间占用多、工作繁琐,今后类似工程可考虑绳索取心随钻测斜仪控制钻井轨迹。
(3)页岩气地质调查取心深井施工中取心工艺与钻井液的体系统一至关重要,既要满足安全要求、又需满足金刚石绳索取心技术优势,本次钻井虽然取得一定的施工经验,但在以后类似钻井中应加强相关的研究与总结。
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