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松软煤层加固用泡沫水泥浆的实验研究  PDF

  • 李子硕 1
  • 薛曼 1
  • 李智 1
  • 张杰 1
  • 胡豪飞 1
  • 杨现禹 1,2
  • 蔡记华 1,2
1. 中国地质大学(武汉)工程学院,湖北 武汉 430074; 2. 中国地质大学深圳研究院,广东 深圳 518000

中图分类号: P634TD7

最近更新:2023-06-01

DOI:10.12143/j.ztgc.2023.03.017

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摘要

针对松软煤层顺层钻进长钻孔成功率低、煤层机械强度低的难题,提出将机械发泡式泡沫水泥浆通过高压旋喷的方式注入松软煤层进行随钻加固的技术思路。室内试验中,通过改变松软煤岩与泡沫水泥浆的比例,模拟注浆后形成不同固结效果的松软煤岩-泡沫水泥固结体。以抗压强度和气体渗透率作为主要评价指标,研究了松软含煤量对固结体性能的影响规律。结果表明:(1)与纯泡沫水泥浆的固结体相比,当松软煤岩含量(以下简称“含煤量”)为5%时,固结体的气体渗透率略有降低,气体渗透率随养护时间增加而降低;(2)含煤量≥10%,固结体气体渗透率随含煤量增大而升高;(3)固结体的早期抗压强度(养护1 d)随含煤量的升高先升高后降低。养护时间增加至7 d后,固结体强度随含煤量升高而降低;(4)含煤量在20%~25%之间的固结体养护7 d后,抗压强度在8.65~9.94 MPa,气体渗透率在9.08~36.52 mD之间。研究成果可以为松软煤层的随钻护壁与瓦斯抽采提供有益借鉴。

0 引言

煤炭是我国的主体能源,我国正在构建清洁低碳、安全高效的能源体

1。在我国,煤层瓦斯含量普遍较高,50%以上的煤层为高瓦斯煤层,在煤炭开采过程中容易喷出大量煤和瓦斯,是影响煤炭安全生产的关键难题之2-6。瓦斯抽采既可以解决煤矿安全生产问题,还可加速我国能源体系转型,如今在“碳达峰”和“碳中和”政策背景下,瓦斯抽采已成为我国煤炭行业“减碳”的重要一环。煤矿井下瓦斯抽采的主要方法是钻7-9,在我国高瓦斯煤层中60%的开采煤层为松软、低渗煤10。松软煤层中采用钻探手段进行顺层钻进长钻孔,受煤体结构、地应力、孔隙压力(主要是瓦斯压力)以及钻进工艺的影11-12,松软煤层钻孔易发生失稳,容易塌孔,且钻孔轨迹不可控,钻孔排渣困13-15

针对松软煤层瓦斯抽采孔钻孔失稳难题,国外多采用下筛管的方式,国内学者们做出了大量研究,凌标灿

16开发出新型的三棱钻杆,提高了成孔率;路桂17建立了孔壁浆液渗流模型,采用随钻注浆加固的方式解决钻孔失稳问题;胡艳丽18提出了将泡沫混凝土作为沿空留巷填充材料的方法;岳文萍19提出了利用泡沫混凝土支护松软煤层钻孔,为瓦斯流动提供通道的方法。

为进一步提高松软煤层加固效果,我们提出在松软煤层顺层钻进时,使用高压旋喷装置将机械发泡式泡沫水泥浆注入孔内,泡沫水泥浆与松散煤粉或煤块混合后,在钻孔周围一定范围内以近水平的方式形成圆柱状固结体,固结体强度会明显高于松软煤岩,实现增强孔壁稳定性的目的。同时,松软煤岩-泡沫水泥浆固结体(以下简称“固结体”)还保持较高的气体渗透率,为后续的瓦斯抽采提供可靠通道。此时,固结体的性能应满足如下要求:(1)气体渗透率尽可能高。我国低渗煤层气体渗透率多在10-2~10-1 mD之间,有的气体渗透率甚至低于10-2 mD

20。固结体气体渗透率越高,对后期的瓦斯抽采越有利;(2)抗压强度尽可能高,以维持松软煤层的稳定性。若固结体的抗压强度不足,钻孔易发生失稳。

基于气体渗透率测试、抗压强度测试、孔隙结构分析、扫描电镜(SEM)与电子计算机断层扫描(CT)等实验手段,研究了松软含煤量对固结体性能的影响规律,研究成果可为松软煤层随钻护壁与瓦斯抽采提供有益参考。

1 实验

1.1 实验材料与仪器

G级油井水泥,发泡剂J20L,稳泡剂TW703,空心玻璃微球,稳定剂,降失水剂CG80S,松软煤样取自山西晋城天地王坡矿,去除粒径较大的颗粒后,选取0~2.36 mm(8目以上)煤粉占55%,2.36~3.35 mm(8~6目)煤粉占20%,3.35~8 mm(6~2目)煤粉占25%。

实验仪器:JHGP型气体渗透率测定仪、ZCYA‑W300C型微机控制抗压抗折试验机、Autopore IV 9520型高压压汞仪、nano Voxel‑3000 型CT扫描仪、OWC‑9360型恒速搅拌机等。

1.2 实验方法

1.2.1 机械发泡式泡沫水泥浆制备

经过大量的配方遴选,获取一套可用于松软煤层顺层钻进加固用的机械发泡式泡沫水泥浆体系,配方(外加材料均按水泥干重占比计算)及水泥浆基本性能如表1表2所示。

表1  机械发泡式泡沫水泥的配方
Table 1  Formulation of mechanical foamed cement
水灰比空心玻璃微球/%发泡剂J20L/%稳定剂/%降失水剂CG80S/%稳泡剂TW703/%
0.55 8.4 0.4 1 1.5 1.5
表2  机械发泡式泡沫水泥浆基本性能
Table 2  Basic properties of mechanical foamed cement slurry
表观粘度/mPa·s塑性粘度/mPa·s动切力/Pa稠化(65 °C/35 MPa)
初稠/Bc时间/min
110 92 18 17 165

1.2.2 固结体制备

制备好泡沫水泥浆,然后按照松软煤样相对泡沫水泥浆质量的不同比例(0、5%、10%、20%、25%、33%、50%),将配制好的泡沫水泥浆与松软煤粉进行充分混合,在27 ℃常压条件下水浴养护,得到固结体。为增加结果的可靠性,每个比例重复制样3个。

1.2.3 气体渗透率测试

使用岩心钻机制备直径为25 mm的圆柱形固结体样品(图1),并将两端打磨光滑平整,干燥处理后,按照操作规程使用JHGP型气体渗透率测定仪进行气体渗透率测试。

图1  不同含煤量(0~50%)的固结体岩心

Fig.1  Consolidated bodies with different coal content (0~50%)

1.2.4 抗压强度测试

泡沫水泥浆与固结体27 ℃常压水浴养护,达到养护龄期后,使用ZCYA-W300C型微机控制抗压抗折试验机测试其抗压强度。

1.2.5 孔隙结构分析

从固结体上切割下若干体积为1 cm³的小块,抛光清洗干净后在100 ℃条件下干燥4 h,烘干后立即将试样放入干净干燥的样品膨胀计内并抽真空,然后利用Autopore IV 9520型高压压汞仪依次进行低压实验和高压实验。

1.2.6 扫描电子电镜(SEM)与CT扫描分析

将养护至龄期的样品破碎,取其内部较平整的碎块放入无水乙醇中浸泡终止水化,烘干后,将试样表面处理平整,使用分析型扫描电镜对其微观形貌进行观察分析。取圆柱形固结体样品,利用nano Voxel-3000 型CT扫描仪进行扫描,观察固结体的微观结构特点。

2 结果与讨论

2.1 含煤量与养护时间对固结体气体渗透率的影响

经测试,晋城地区王坡矿的原始煤样平均气体渗透率为0.21 mD,因此,所形成的松软煤岩-机械发泡式泡沫水泥浆固结体的气体渗透率应大于该值,确保不会影响后期的瓦斯抽采效率。

图2(a)所示,在27 ℃常压水浴养护1 d后,泡沫水泥石气体渗透率在0.71~1.49 mD之间;含煤量超过5%后,固结体气体渗透率开始上升。含煤量越高,固结体气体渗透率越高,提升幅度越大。含煤量为50 %时,固结体中气泡变为开孔泡沫,气体渗透率最高可达到197.59 mD。

图2  养护1 d和7 d后不同含煤量固结体的气体渗透率

Fig.2  Gas permeability of consolidated bodies with different coal content after 1d and 7d curing time

图2(b)可知,在养护7 d后,泡沫水泥石和含煤量较低(5%)的固结体,其气体渗透率随着水泥水化程度的加深而降低。含煤量≥10%的固结体,气体渗透率开始升高,含煤量越高提升幅度越大。含煤量达到50%时,固结体气体渗透率超过260 mD,最高可达到284.58 mD。

图2图3可知,泡沫水泥石与含煤量为5%的固结体的气体渗透率均随养护时间的增加而降低。当含煤量≥10%时,固结体气体渗透率随含煤量的升高、养护时间的增加而升高。养护1 d时,固结体气体渗透率变化规律可分为3个阶段:(1)含煤量在0%~20%之间时,固结体气体渗透率增速较为缓慢;(2)含煤量在25%~33%之间时,固结体气体渗透率增速最快;(3)含煤量>33%,固结体气体渗透率增速略有降低。养护7 d时,受水泥水化进程影响,含煤量超过25%后,固结体气体渗透率提升速度最快。

图3  不同含煤量固结体的平均气体渗透率

Fig.3  Average gas permeability of consolidated bodies with different coal content

2.2 含煤量与养护时间对固结体抗压强度的影响

图4(a)所示,养护1 d后,含煤量升高,固结体抗压强度逐渐升高,含煤量为20%时,固结体抗压强度开始下降,含煤量为25%时,固结体强度低于泡沫水泥。养护7 d的固结体抗压强度如图4(b)所示,固结体抗压强度随含煤量升高而降低。从图5中可以看出,固结体抗压强度随养护时间增加而增加。含煤量>20%后,固结体抗压强度大幅降低。

图4  养护1d和7d后不同含煤量固结体的抗压强度

Fig.4  Compressive strength of consolidated bodies with different coal content after 1d and 7d curing time

图5  不同含煤量固结体的平均抗压强度

Fig.5  Average Compressive strength of consolidated bodies with different coal content

2.3 固结体的孔隙结构分析

图6中可以看出,随着含煤量的增加,大毛细孔和过渡孔的含量逐渐减低,固结体孔径峰值逐渐右移,孔径>100 μm的大孔占比逐渐升高。

图6  不同含煤量固结体的孔径分布曲线

Fig.6  Pore size distribution curves of consolidated bodies with different coal content

固结体内各类孔隙含量如图7所示。含煤量的增加使孔径为10~100 nm的过渡孔含量降低,孔径>1 μm的大孔含量升高,100 nm~1 μm的毛细孔含量先增加后减小,说明含煤量高的固结体中的孔隙变主要是过渡孔和毛细孔减少,大孔含量升高。

图7  不同含煤量固结体中的孔隙构成

Fig.7  Pore composition in consolidated bodies with different coal content

2.4 固结体的微观结构分析

2.4.1 固结体的SEM图像分析

为探究固结体气体渗透率和抗压强度降低的机理,选择养护时间分别为1、7 d的泡沫水泥与含煤量25%的含煤固结体,对其进行电镜扫描。从图8可看出含煤固结体中水泥与煤之间存在明显界面过渡区(ITZ)。图9(a)中可以看出,养护时间为1 d的泡沫水泥水化产物中有明显的板状氢氧化钙,图9(b)可以看到针状和不规则球形颗粒形态的C-S-H。水泥水化产物向固结体中的气泡和裂隙内生长。如图10(a)所示,养护1 d的含煤固结体中,原本均匀分散的气泡发生串联,且产生了裂隙;图10(b)和图10(c)中,煤颗粒与破碎的玻璃微球、水泥水化产物、未水化的水泥颗粒掺杂在一起,松散排布。

图8  养护7d含煤量25%的含煤固结体SEM图像

Fig.8  SEM image of a coal-containing consolidated body with 25% coal content after cured for 7 d

图9  泡沫水泥的SEM图像

Fig.9  SEM image of the foamed cement consolidated body

图10  不同养护时间下含煤量25%的含煤固结体的SEM图像

Fig.10  SEM image of a coal‑containing consolidated body with a coal content of 25% at different curing time

养护时间7 d时,气泡中板状氢氧化钙数量增加(见图9c),C-S-H凝胶将氢氧化钙紧密联结,气泡被不断填充。图9(d)中可以观察到大量六方棱柱状晶体,通过EDS分析,六方棱柱状晶体中氧原子与钙原子占比最高,金原子为进行电镜扫描前喷金所致,硅原子含量极低,氧原子与钙原子的原子比例约为5∶2,因此判断其为氢氧化钙晶体,六方棱柱状氢氧化钙与C-S-H凝胶交叉搭接。养护7 d的含煤固结体中,水化产物对煤颗粒等组分的粘结效果差,其结构致密程度明显低于泡沫水泥浆固结体。图10(d)中,含煤固结体中气泡联通。图10(e)中,煤颗粒与气泡发生接触,裂隙尺寸增大。图10(f)中水泥水化产物、煤等松散分布。

2.4.2 固结体的CT扫描分析

含煤量>20%后,固结体中煤的存在使原本分散的气泡发生聚集、联通。可以从图11固结体的CT扫描图中明显观察到,固结体内部气泡均匀分布,在较大煤块周围出现气泡聚集和联通现象。此现象导致煤块与泡沫水泥浆体胶结强度降低,界面过渡区扩大,固结体气体渗透率增加。

图11  含煤量为25%的含煤固结体的CT扫描图像

Fig.11  CT scan image of a coal‑containing consolidated body with 25% coal content

3 作用机理分析

3.1 固结体气体渗透率升高机理分析

结合压汞实验数据与固结体微观形貌(图6~11),对含煤量升高导致固结体气体渗透率升高的主要原因进行分析。宏观上,煤的加入,使固结体中的过渡孔与毛细孔减少,大孔增多。煤颗粒使气泡发生聚集或联通。大气泡与小气泡之间存在Laplace压力差,这一压力差驱动着小气泡向大气泡扩散,进而发生联

21。微观上,水泥与煤之间存在界面过渡区,界面过渡区的气体渗透率高于泡沫水泥和22。煤颗粒与气泡接触后,裂隙数量增加、尺寸增大。煤颗粒与水泥水化产物、未水化的水泥颗粒等掺杂在一起,导致水泥水化产物生长空间环境有限的情况下,水化产物无法联结起来填充裂隙和气泡。

3.2 固结体抗压强度变化机理分析

在养护1 d时,煤本身具有一定的抗压强度,少量煤在水泥中可充当骨架结构,在水泥中被水泥水化产物C-S-H粘结在一起,并抑制了水泥石中裂纹的扩展,从而提高了固结体的抗压强度;含煤量继续上升,固结体内界面过渡区增加。因为界面过渡区存在原始裂纹,在受力过程中易发生应力集中,产生贯通的裂缝,最终导致固结体受力破坏。含煤量升高的同时,固结体中水泥占比降低,导致水泥水化产物减少。因此含煤量≥20%的固结体中,界面过渡区增加,水泥水化产物减少,水泥水化产物与煤之间的粘结效果变差,固结体的早期抗压强度开始降低。

养护时间增加至7 d后,泡沫水泥水化凝结硬化程度加深,泡沫水泥浆体的抗压强度高于煤。含煤固结体中存在界面过渡区,煤颗粒与气泡的接触使裂隙数量增加,水化产物无法有效地将各组分粘结,因此在养护7 d时含煤固结体的抗压强度低于泡沫水泥浆固结体,随着含煤量升高,固结体抗压强度降低。含煤量>33%后,煤的含量过高,水泥水化起到的粘结作用降低,固结体机械强度下降严重。

4 结论

(1)一套可用于松软煤层随钻加固的机械发泡式泡沫水泥浆配方:0.55水灰比+8.4%空心玻璃微球+0.4%发泡剂J20L+1.0%稳定剂+1.5%降失水剂CG80s+1.5%稳泡剂TW703。泡沫水泥浆表观粘度110 mPa·s,塑性粘度92 mPa·s,动切力18 Pa,初稠17 Bc,稠化时间165 min。养护1 d后,气体渗透率在0.71~1.49 mD之间,平均抗压强度为3.48 MPa;养护7 d后,气体渗透率有所降低,平均抗压强度上升至17.21 MPa。

(2)含煤量对固结体的气体渗透率影响最大。含煤量≥10%的固结体气体渗透率明显提升,有利于提高瓦斯抽采效率,固结体能够为瓦斯提供流动通道。

(3)含煤量<10%时,煤在其中充当骨架结构,固结体的早期强度较高,高含煤量的固结体中存在大量界面过渡区,界面过渡区低强度的特点使固结体抗压强度降低。随着养护时间增加,水泥水化凝结硬化进程加深,固结体内部不断致密,泡沫水泥浆体抗压强度远高于煤,加之界面过渡区的存在,固结体抗压强度低于泡沫水泥;含煤量≥20%的固结体的早期抗压强度在2 MPa以上,随着养护时间增加,其抗压强度升高,达到设计要求。

(4)宏观上,煤的加入使固结体泡沫联通,使小孔聚集在煤块附近扩散成大孔,固结体内毛细孔和过渡孔含量减少,大孔含量增加。微观上,高煤含量的固结体中煤与水泥浆体周围存在的界面过渡区, 煤的加入减缓了水泥水化进程,影响了水泥水化产物粘结,产生了更多、更大的裂隙。因此,煤含量>10%的固结体气体渗透率升高。

(5)煤含量在20%~25%之间的固结体,其气体渗透率高于松软煤岩,且抗压强度符合设计要求。因此,可根据实际需求,调整旋喷时间、压力和泵量等参数,以更好地满足松软煤层加固的需求。

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