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长庆气田储气库井大井眼钻井液技术  PDF

  • 张勤
中国石油集团川庆钻探工程有限公司长庆钻井总公司,陕西 西安 710018

中图分类号: TE254

最近更新:2023-04-07

DOI:10.12143/j.ztgc.2023.02.010

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摘要

储气库是储备天然气战略资源和天然气生产调配的重要手段,具有良好的社会和经济效益。储气库钻井施工中,由于井眼尺寸大,会出现井眼清洁、井壁失稳、井下漏失等问题。针对上述问题,优化现有钻井液技术,有效减少井下复杂情况发生,形成了一套使储气库井大井眼井眼清洁、井壁稳定的超分子堵漏技术。现场应用表明,使用该技术钻井液动切力≥0.3 Pa,满足井眼清洁需求;完钻密度≤1.20 g/cm3,滤失量≤6 mL,保证了井壁稳定;使用超分子凝胶堵漏剂,地层承压能力可提至1.36 g/cm³以上当量密度;处理复杂情况损失时间占比由原先的10%下降至5.26%,满足储气库建设需求。

0 引言

地下储气库是储备天然气战略资源和天然气生产调配的重要手段,也是保证天然气持续供应的最佳选择,能够有效调节城市天然气消耗量不均匀问

1-3。地下储气库储气容量大、安全系数高、占地面积小,可实现天然气生产、储存、输送的平衡,具有相当高的经济效益和社会效益,更兼具良好的隐蔽性,达到能源储备的战略意4-5

2021年,长庆气田天然气开采量达到465.43亿立方米,并呈逐年上涨的趋

6。为了合理规划天然气的储备和利用,长庆气田部署多口储气库井,主要位于陕西省榆林市和内蒙古自治区鄂尔多斯市,目的层多为下古生界奥陶系马家沟组。长庆气田储气库定向井为三开结构井,井眼尺寸大,存在井壁易失稳、大井眼清洁困难、地层脆弱易漏失等问题。本文针对以上问题,通过优化钻井液技术体系,为长庆气田储气库钻井提供技术支持。

1 地质和工程概况

长庆气田储气库井钻遇地层自上而下为新生界第四系;中生界白垩系,侏罗系安定组、直罗组、延安组,三叠系延长组、纸坊组、和尚沟组、刘家沟组;古生界二叠系石千峰组、石盒子组、山西组、太原组,石炭系本溪组和奥陶系马家沟组。

储气库定向井井身结构如图1所示。一开采用Ø444.5 mm PDC钻头钻表层500 m,下入Ø406.4 mm表层套管;二开采用Ø346.1 mm PDC钻头钻穿刘家沟组,井深2500 m左右,下入Ø273.1 mm技术套管;三开采用Ø241.3 mm PDC钻头钻至完钻,井深3500 m,下入Ø177.8 mm套管完井。

图1  储气库定向井井身结构

Fig.1  Directional well structure of gas storage

2 储气库井钻井液技术主要难点

储气库井钻井液技术难点主要以井壁失稳、井眼清洁和井筒漏失为主。2019~2021年,长庆气田施工的储气库井因处理井塌和井漏损失时间共计2512 h,占钻井总时间的10%,钻井液漏失量共13526 m3。发生井下复杂的主要原因如下:

(1)大井眼钻进时产生岩屑多且直径相对较大,在相同的排量下,由于大井眼环空空隙大,其钻井液返出速度低,岩屑沉降速度快,因此岩屑不易带出;

(2)山西组、太原组和本溪组存在一定厚度煤层,煤岩的弹性模量比较低,具有较高的泊松比,较低的抗压及抗拉强度,脆性比较大,容易破碎坍塌;

(3)刘家沟组和马家沟组地层裂缝多,承压能力弱,容易发生恶性漏失。

3 储气库井钻井液技术对策

3.1 大井眼清洁对策

影响井眼清洁的因素有很多,如图2所示,环空返速、井径、井斜、钻柱偏心和钻井液流变性等因素对其影响较

7-8。在这些影响因素中,井径、井斜、钻柱偏心、岩屑密度和尺寸属于不可控因素,无法通过现场操作改变,而环空返速、钻柱转速和钻井液流变性则可通过改变钻井参数和调整钻井液性能等方法进行调整,从而达到井眼清洁的要求。

图2  井眼清洁影响因素和现场操作难度

Fig.2  Influential factors of borehole cleaning and difficulty in field operation

(1)提高钻井液的流变性。钻井液的携砂能力与钻井液在井筒内流型相关,一般来说,平板型层流是最理想的流

9。平板型层流中间的流核区可有效携带岩屑返出地面,流核区越大,对井眼清洁越有利。流核区的面积与钻井液动塑比息息相关,如式110

d0=YP/PV(D-d)24V+3YP/PV(D-d) (1)

式中,d0——流核直径,mm;YP——动切力,Pa;PV——塑性粘度,mPa·s;V——平均上返速度,m/s;D——井眼直径,mm;d——钻柱外径,mm。

式1可知,钻井液动塑比越大,则流核区面积越大,越有助于井筒携砂。增强钻井液的动塑比就是要增大动切力,减小塑性粘度,控制钻井液中的固相含量。

(2)提高泵排量。井筒中的岩屑受重力作用沉积形成岩屑床,随着钻井液流动,岩屑床最上部的岩屑开始随着钻井液流动,称为跃移质;钻井液流动速度进一步加快,最上部岩屑开始悬浮在井筒中,成为悬移质,悬移质不仅自身随钻井液流动,而且带动下层的岩屑一起流动,最终大部分岩屑被携带出井筒,岩屑床被破

11-12。这个过程与泵排量有关,排量越高,可带出的岩屑越多。但需要注意的是,泵排量并非越高越好,过高的排量容易冲蚀井壁,引起井塌。环空返速与钻井液性能相关,一般来说,环空返速高于0.7 m/s即可满足携砂要13-14

(3)钻柱旋转速度。如图3所示,当钻柱不旋转时,岩屑沉积在井筒内形成岩屑床;当钻杆缓慢旋转时,部分岩屑会随着钻杆转动方向发生倾斜;当钻柱快速旋转时,岩屑倾斜角越来越大,最终随着钻柱呈螺旋状运动而被钻井液带出井筒外。在钻柱安全扭矩的前提下,尽量提高钻具转速对破坏岩屑床、井筒内清洁起到重要作用,钻柱转速一般在60~120 r/min

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图3  钻柱旋转对岩屑床分布的影响

Fig.3  Influence of drill string rotation on cutting bed distribution

除上述方法外,理论上还可通过降低机械钻速、减少岩屑产生量和降低钻井液密度来提高井眼清洁能力,但降低机械钻速与快速钻井的理念不符,而降低钻井液密度则可能无法平衡地层压力,从而引起井喷、井塌等严重后果,因此现场不宜采用。

3.2 煤层稳定对策

煤层容易失稳的主要机理如下:(1)煤层呈节理、微裂缝发育,胶结疏松,钻井液侵入后部分胶结物溶解,胶结力降

16;(2)煤岩吸水能力强,吸水后易膨胀引起粘土分散垮塌,且煤岩各部分水化不均匀,导致煤岩局部强度下降,诱发剥落掉17;(3)钻井液密度过低,钻井液液柱压力不能平衡地层应力;(4)钻井液pH值过高,OH-与煤岩表层O原子形成氢键加速煤层水18;(5)钻头的切削、钻具的碰撞、流体的高压冲刷等作用,煤岩发生碎裂导致进一步破19

针对上述机理,主要采取以下措施:(1)控制钻井液密度,平衡煤层的坍塌压力,保证煤层稳定;(2)提高钻井液强封堵能力,一方面封堵剂可通过裂缝、孔隙进入煤岩内部,增强煤岩内摩擦力,另一方面可阻止井筒内流体进入煤岩内,防止粘土水化膨胀;(3)增强钻井液抑制性,抑制煤岩中粘土水化膨胀分散,维持应力平衡;(4)保持合理的流变性,提高钻井液粘度,利用高流动阻力来减小钻井液进入煤层的深度和速度,但也不宜过高,防止开泵激动压力过大造成井塌;(5)保持良好的润滑性,煤层段钻井液密度高,容易造成井下摩阻、扭矩偏高,发生粘卡事故,因此需保证钻井液的润滑性;(6)控制钻井液滤失量,降低钻井液滤失量就可减少侵入煤层的滤液,从而减少粘土水化膨胀;(7)保持适当的pH值,防止大量OH-与煤岩和碳质泥岩中氧原子之间产生氢键,促进其水化能力;(8)煤层段降低钻具转速,减弱钻具对井壁的碰撞。

综上所述,煤层防塌需从力学、化学、机械等多个角度进行,在施工中采取正确的防塌措施,才可有效保证煤层井壁稳定。

3.3 防漏堵漏对策

刘家沟组地层裂缝多,承压能力弱,易发生漏失。根据地层特性,选用超分子凝胶高承压堵漏技术。该技术通过在大分子链上引入特殊官能团,揭示了非共价键相互作用自发地形成有序蜂窝状网格结构的配方设计,形成了具有可逆性、智能性、极强剪切增稠性的超分子凝胶堵漏体系,成胶粘度≥3500 mPa·s,抗温温度≥120 ℃,抗盐浓度≥10%

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超分子堵漏剂配制成一定浓度的可流动性溶液(图4),配合相应的刚性堵漏架桥颗粒进入漏失层,在漏失层将周围介质胶结成牢固整体,在可控时间内在一定地层温度下,形成劲度、弹力和强度足够大的凝胶段塞,最终形成较高的流动阻力,足以抵抗外来力(漏失压差)的破坏,最终成功堵住漏层。

图4  超分子凝胶堵漏剂

Fig.4  Supramolecular gel for leaking stoppage

4 钻井液体系优选

根据储气库井特点,对钻井液体系进行了优选,重点强化钻井液的抑制性、封堵性和流变性。

4.1 钻井液处理剂优选

4.1.1 抑制剂

选用6种抑制剂分别配制成10%的水溶液,加入50 g岩屑(20目),各溶液在120 ℃下滚动16 h,测定岩屑的一次回收率和二次回收率,比较6种抑制剂的抑制性,结果见表1

表1  抑制剂对钻井液抑制性的影响
Table 1  Effect of inhibitor on the inhibition of drilling fluid
序号处理剂一次回收率/%二次回收率/%
1 KCl 23.54 12.94
2 NaCl 17.26 10.53
3 HCOONa 16.34 9.41
4 Weigh2 19.76 10.23
5 CQFY-1 16.24 9.86
6 CQFY-2 30.15 18.36

表1所示,CQFY-2溶液中岩屑的一次回收率为30.15%,二次回收率为18.36%,抑制性最佳,因此优选CQFY-2为钻井液体系抑制剂。

4.1.2 降滤失剂

降滤失剂可有效减少滤液进入地层,防止粘土吸水膨胀分散。本工作在基浆(1%膨润土+0.1% NaOH+0.2%增粘剂+10% CQFY-2)中分别加入6种加量为1%的降滤失剂,对其降滤失能力进行了比较,见表2。与此同时,由于降滤失剂有提粘效果,加入后对钻井液会造成影响,因此在考虑降滤失能力的同时,还应考虑其对粘度的影响。

表2  降滤失剂对钻井液滤失量的影响
Table 2  Effect of filtrate reducer on the filtration of drilling fluid
序号降滤失剂基浆滤失量/mL降滤失剂滤失量/mL滤失量降低率/%表观粘度增加值/mPa·s
1 PAC-LV 76 33 56.58 11
2 NAT20 76 23 69.74 7
3 BLA-MV 76 20 73.68 11
4 JT-1 76 31 59.21 18
5 CMS 76 26 65.79 12
6 CQLS 76 17 77.63 8

表2可知,加入1% BLA-MV或CQLS的基浆滤失量降低率高于70%,具有较强的降滤失能力,但CQLS对表观增粘影响小。综合考虑,选CQLS为钻井液体系降滤失剂。

4.1.3 封堵剂

封堵剂可对地层微裂缝、微孔隙进行封堵,增强地层内摩擦力。在基浆(1%膨润土+0.1% NaOH+0.2%增粘剂+10% CQFY-2)中分别加入6种加量为2%的封堵剂,测试每种钻井液的滤失量和透水量,见表3

表3  封堵剂对钻井液封堵性的影响
Table 3  Effect of plugging agent on plugging property of drilling fluid
序号处理剂基浆滤失量/mL加入封堵剂后滤失量/mL滤失量降低率/%透水量/mL
1 NFA25 76 23 69.74 15
2 WBF-1 76 40 47.37 19
3 SFT 76 31 59.21 36
4 SH-3 76 46 39.47 42
5 CQFD 76 20 73.68 12
6 YRL-1 76 54 28.95 64

表3可知,加入2% CQFD的钻井液滤失量从76 mL降至20 mL,降低率达73.6%,透水量为12 mL,封堵性能为最佳,因此,选择CQFD为钻井液封堵剂。

4.1.4 提切剂

提切剂可提高钻井液的粘度和切力,有利于井眼清洁。在基浆(1%膨润土+0.1% NaOH+2% CQFD+1% CQLS+10% CQFY-2)中分别加入加量为0.2%的4种提切剂,测试钻井液的表观粘度、3转值和动切力,见表4

表4  提切剂对钻井液流变性的影响
Table 4  Effect of shear strength-improving agent on rheology of drilling fluid
序号处理剂表观粘度/(mPa·s)Φ3动切力/Pa
1 XCD 18 3 7
2 CMC-HV 17 1 3
3 PAC-HV 20 1 5
4 CQZN 15 4 8

表4所示,加入0.2%CQZN后基浆表观粘度为15 mPa·s,动切力为8 Pa,相较于其他增粘剂,其提切效果好,对表观粘度影响小,有利于增强钻井液的携砂能力。因此,选择CQZN为钻井液增粘剂。

4.2 钻井液配方确定

采用正交实验,在基浆中(1%膨润土+0.1% NaOH)中加入优选的处理剂配制成钻井液体系,对其进行性能评价,优化各处理剂加量,结果见表5

表5  钻井液配方实验
Table 5  Formulation experiment of drilling fluid
序号钻井液配方表观粘度/(mPa·s)动切力/Pa滤失量/mL
1 基浆+0.1% CQZN+1% CQLS+1% CQFD+5% CQFY-2 14 4.5 7.2
2 基浆+0.2% CQZN+1% CQLS+3% CQFD+10% CQFY-2 17.5 5 6
3 基浆+0.3% CQZN+1% CQLS+2% CQFD+15% CQFY-2 20 5.5 6
4 基浆+0.3% CQZN+1.5% CQLS+3% CQFD+5% CQFY-2 24 6 4.2
5 基浆+0.1% CQZN+1.5% CQLS+2% CQFD+10% CQFY-2 15 4.5 6.8
6 基浆+0.2% CQZN+1.5% CQLS+1% CQFD+15% CQFY-2 18 5 5.6
7 基浆+0.2% CQZN+2% CQLS+2% CQFD+5% CQFY-2 22 5.5 4.4
8 基浆+0.3% CQZN+2% CQLS+1% CQFD+10% CQFY-2 26 6 4.8
9 基浆+0.1% CQZN+2% CQLS+3% CQFD+15% CQFY-2 18 5 6.3

表5可知,7号钻井液配方的流变性和滤失量均较好,可作为钻井液体系配方,即1%膨润土+0.1% NaOH+0.2% CQZN+2% CQLS+2% CQFD+5% CQFY-2。

5 现场应用效果

5.1 井眼清洁效果

使用大井眼钻井液技术,有效提高了钻井液对井眼的清洁效果。如表6所示为8口储气库井的流变性能。完钻漏斗粘度为54~68 s,动切力≥8 Pa,动塑比≥0.3,在保证井下清洁的同时,又确保了井壁稳定。

表6  钻井液流变性能
Table 6  Rheological properties of drilling fluid
序号井 号

漏斗

粘度/

s

表观

粘度/

(mPa·s)

塑性

粘度/

(mPa·s)

动切

力/

Pa

动塑比
1 SD-X0 60 38 28 10 0.36
2 SD-X1 60 35 26 9 0.35
3 SD-X2 68 44 32 12 0.38
4 SD-X4 60 34 26 8 0.31
5 SD-X5 54 33 25 8 0.32
6 SD-X7 65 41 30 11 0.37
7 SD-X8 62 29 21 8 0.38
8 SD-X10 60 34 26 8 0.31

在控制好钻井液流变性的同时,也保证了泵排量和钻具转速满足大井眼携砂需求。如表7表8所示,大井眼各井段均需保持较大的泵排量和较高的钻柱转速,才能有效保证井眼清洁。

表7  各井段泵排量
Table 7  Pump Flow Rate of different sections
序号井 号表层泵排量/(L·s-1二开泵排量/(L·s-1三开泵排量/(L·s-1
1 SD-X0 50 52 48
2 SD-X1 64 56 45
3 SD-X2 55 50 45
4 SD-X4 55 50 40
5 SD-X5 58 48 50
6 SD-X7 54 48 38
7 SD-X8 50 55 40
8 SD-X10 65 50 41
表8  各井段钻柱转速
Table 8  Drill string speed of different sections ( r/min )
表层钻进二开钻进三开钻进循环
70~80 70~75 60~70 80~100

5.2 煤层防塌效果

储气库大井眼钻井液技术在煤层加强了钻井液的抑制性和封堵性,降低了易塌地层因水化膨胀和流体入侵而井塌的风险。8口定向井完钻密度、滤失量和pH值见表9。由表可知,所有定向井储气库完钻钻井液密度均在1.20 g/cm3左右,滤失量为4~6 mL,说明钻井液有较好的抑制性;pH值为8~10,减少了OH-对易塌地层的影响。图5为钻井液技术优化前后储气库井同井段(包含煤层段)井径对比。优化前为364.8 mm,井径扩大率为5.4%,优化后为353.6 mm,井径扩大率为2.17%,说明优化后的钻井液技术对井壁起到了更好的保护作用。

表9  完钻钻井液部分性能
Table 9  Partial performance of completion drilling fluid
序号井 号密度/(g·cm-3滤失量/mLpH值
1 SD-X0 1.20 5 9
2 SD-X1 1.20 5 9
3 SD-X2 1.21 6.5 9
4 SD-X4 1.18 4 10
5 SD-X5 1.21 6 8
6 SD-X7 1.18 4 10
7 SD-X8 1.19 5 10
8 SD-X10 1.20 6 9

图5  钻井液技术优化前后井径对比

Fig. 5  Comparison of well diameter before and after drilling fluid technology optimization

5.3 防漏堵漏效果

为提高固井质量,储气库井钻穿漏层后均需进行承压堵漏来提高地层承压能力。8口储气库井的承压实验见表10。经超分子凝胶堵漏后8口井承压当量密度均≥1.36 g/cm3,满足固井需求。堵漏过程以SD-8井为例,该井在刘家沟组底部发生漏失,泵排量46 L/s,漏速15~20 m³/h,钻井液密度1.19 g/cm³,粘度64 s。配制45 m³超分子凝胶堵漏浆,下光钻杆至漏层(2600 m),泵入40 m³堵漏浆,起钻600 m,关井挤封,共挤入7 m³堵漏浆,挤入堵漏浆过程中套压变化见表11,最高套压4.8 MPa,稳压30 min后降至4.4 MPa,当量密度为1.36 g/cm3

表10  储气库井堵漏数据统计
Table 10  Plugging data statistics of gas storage wells
序号井 号钻井液密度/(g·cm-³)挤入量/m³套压/MPa稳压时间/min稳压套压/MPa承压当量密度/(g·cm-³)
1 SD-X0 1.22 14 4.8 30 3.6 1.42
2 SD-X1 1.22 18 4.8 30 3.6 1.42
3 SD-X2 1.22 25 4.8 30 3.6 1.40
4 SD-X4 1.24 11.4 4.6 30 3.6 1.42
5 SD-X5 1.27 8.5 4.6 30 3.1 1.40
6 SD-X7 1.20 9 4.9 30 4.2 1.38
7 SD-X8 1.19 7 4.8 30 4.4 1.36
8 SD-X10 1.20 35 5.0 30 4.1 1.41
表11  挤入堵漏浆过程中套压变化
Table 11  Casing pressure change during squeezing plugging slurry
挤入量/m³套压/MPa稳压时间/min稳压套压/MPa
1 2.0
2 3.5 4 3.3
4 4.0 3 3.5
5 4.5 10 3.8
7 4.8 30 4.4

5.4 钻井复杂时效统计

8口储气库井钻井复杂时效统计见表12。通过对钻井液性能、钻井参数优化和采用超分子凝胶堵漏技术,储气库井的处理钻井复杂时间由原先的10%降至5.26%。结果表明,应用优化后的储气库大井眼钻井液技术有效减少了处理钻井复杂损失时间。

表12  钻井复杂时效统计
Table 12  Casing pressure change during squeezing plugging slurry
序号井 号钻井总时间/h处理钻井复杂时间/h钻井复杂时间占比/%
1 SD-X0 1492 45 3.02
2 SD-X1 1868 93 4.98
3 SD-X2 2117 155 7.32
4 SD-X4 1696 77 4.54
5 SD-X5 1585 96 6.06
6 SD-X7 1684 59 3.50
7 SD-X8 2119 154 7.27
8 SD-X10 826 26 3.15
9 平均 1673 88 5.26

注:  处理钻井复杂时间包括划眼和堵漏时间。

6 结论

(1)针对储气库井大井眼出现的井眼清洁、井壁失稳和井下漏失等问题,通过优化钻井液技术,处理钻井复杂损失时间占比由原先的10%下降至5.26%;

(2)形成了一套适用于大井眼储气库井的钻井液配方:1%膨润土+0.1% NaOH+0.2% CQZN+2% CQLS+2% CQFD+5% CQFY-2;

(3)采用超分子凝胶高承压堵漏技术,解决了储气库低压产层裸眼高承压的难题。

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