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冀中坳陷区域JZ04地热勘探井施工技术  PDF

  • 伍晓龙
  • 杜垚森
  • 王庆晓
  • 赵远
  • 王晓赛
中国地质科学院勘探技术研究所,河北 廊坊 065000

中图分类号: P634TE249

最近更新:2023-02-13

DOI:10.12143/j.ztgc.2023.01.016

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摘要

JZ04井是中国地质调查局在华北地区冀中坳陷区域部署的一口地热勘探井,设计井深4000 m,完钻井深4016.63 m,完钻井径215.9 mm。针对一、二开井眼直径大容易产生井内坍塌、漏失、埋钻卡钻等事故,开展了钻具组合和钻井液配比研究;针对目的层取心效率低开展了取心技术研究。JZ04井的施工经验可为后续施工提供经验指导。另外,对实物岩心资料、测井资料、抽水试验数据等分析,获取该区域深部热储层厚度、温度、岩性、渗透性、出水量等参数,为揭穿高阳低凸起中南部新生界和中—新元古界碳酸盐岩地层,研究高阳低凸起中南部碳酸盐岩储层分布特征和深部地热资源评价工作提供基础资料。

日期:2022-09-02 DOI:10.12143/j.ztgc.2023.01.016

1 工程概况

JZ04井是2020年中国地质调查局在华北地区冀中坳陷区域部署的一口地热勘探井,由中国地质科学院勘探技术研究所承担实施。钻井目

1是为揭穿高阳低凸起中南部新生界和中—新元古界碳酸盐岩地层,获取深部热储层厚度、温度、岩性、渗透性、出水量等参数,为深部地热资源评价工作提供基础资料,为查明博野潜山区碳酸盐岩地层分布情况及高阳—博野断裂空间展布,结合安国、蠡县等地区的碳酸盐岩地热井数据,研究高阳低凸起中南部碳酸盐岩储层分布特征,提供实钻数据。本井设计井深4000 m,三开Ø215.9 mm完钻,实际完钻井深4016.63 m,完钻层位为蓟县系雾迷山组。

2 区域地质特征

JZ04井行政区域属保定市博野县经济开发区,位于博野县东北部,施工井位距离津石高速博野县入口约2 km,交通非常便利,通讯便捷。

施工区域位于冀中坳陷高阳低凸起博野潜山一带,高阳低凸起是一个叠置于中元古界基底之上,呈北东向展布的新生代低凸起,总的构造是东西两侧低,中间高,局部又有小潜山,其东侧高阳断层是一北东向的反坡向正断层,始于沙河街四段沉积之前,至馆陶组沉积时仍有活动。该断层是高阳低凸起与蠡县斜坡分界,其两侧是保定凹陷的董庄—温仁等断层,基底为蓟县雾迷山组地

2-6。施工实际钻遇地层情况见表1

表1  JZ04地热勘探井实际钻遇地层
Table 1  Strata actually drilled by JZ04 exploration well
地层年代底界埋深/m预揭露地层厚度/m
第四系 455 455
新近系明化镇组 1413 958
新近系馆陶组 1952 539
古近系东营组 2480 528
古近系沙河街组 2730 250
古近系孔店组 3040 310
寒武系馒头组 3188 148
青白口系长龙山 3240 52
蓟县系雾迷山组 4016.63(未穿) 776.63

3 钻井施工情况

3.1 钻井设备

考虑到本井设计井深4000 m,依据钻机负荷的选择原则、井控配套等的要求,同时考虑到地层的不确定性,选择的钻机设备负荷能力及配置能够满足5000 m钻井的需要,施工选择ZJ50型石油钻

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3.2 各开次施工情况

一开0~1018.62 m,井径Ø444.5 mm。采用Ø444.5 mm PDC钻头钻进,在明化镇组上部稳定层位停钻,主要钻遇第四系粘土层和下部明化镇组砂岩、泥岩,钻进时控制钻压、转速,大泵量喷射钻进,确保一开井眼垂直度。加接单根时泥浆泵充分循环携砂,根据井深和钻速情况不断调整泵量和钻井液性能,满足护壁、防塌及堵漏要求,保证起下钻具通畅。测井完通井下入Ø339.7 mm×9.65 mm套管,套管下深为1018.62 m,套管钢级为J55,采用“内插法”固井,水泥返至地面,固井深度0~1018.62 m。

二开1018.62~3152.56 m,井径Ø311.2 mm。使用Ø311.2 mm PDC钻头钻进,2020年12月23日二开中完。本开次上部地层为新近系明化镇组泥岩夹砂岩,下部为古近系沙河街组泥岩、砂岩,地层较松散,遇水易膨胀、缩径,钻井液性能以护壁和降失水为主,同时控制好粘度和密度。测井完通井下入Ø244.5 mm×8.94 mm 套管,套管下深为962.38~3152.56 m,套管钢级为N80,与一开套管重合56.24 m。采用“穿鞋戴帽法”固井,固井深度962.38~1080 m、2780~3152.56 m。

三开3152.56~4016.63 m,井径Ø215.9 mm。使用Ø215.9 mm牙轮钻头钻进,本开次钻遇寒武系沙岩、蓟县系雾迷山组白云岩。测井结束,根据测井结果划分地层裂隙,通井下入Ø177.8 mm×8.05 mm实心套管和Ø177.8 mm×8.05 mm滤水管,套管钢级J55,其中实心套管下入长度569.39 m,滤水管下入长度348.07 m,累计下入套管长度917.46 m,下入套管井段为3099.17~4016.63 m。

3.3 施工钻具组合

施工过程中一开上部井段为保证开孔垂直度,采用塔式钻具,下部全部采用钟摆钻具组合,能够很好的起到稳斜效

8-9,取心段采用川系列取心钻具,详细钻具组合见表2

表2  JZ04井钻具组合
Table 2  Drilling assembly of Well JZ04
开次口径/mm钻具组合类型钻 具 组 合
一开 444.5 塔式/钟摆钻具组合 Ø444.5 mm钻头+Ø203 mm钻铤+单流阀+Ø440 mm螺旋扶正器+Ø203 mm钻铤+Ø178 mm钻铤+Ø127 mm加重钻杆+Ø127 mm斜坡钻杆
二开 311.2 钟摆钻具组合 Ø311.2 mm钻头+Ø203 mm钻铤+单流阀+Ø308 mm扶正器+Ø203 mm钻铤+Ø178 mm钻铤+Ø127 mm加重钻杆+Ø127 mm斜坡钻杆
三开 215.9 钟摆钻具组合 Ø215.9 mm钻头+Ø159 mm钻铤+单流阀+Ø212 mm扶正器+Ø159 mm钻铤+Ø127 mm加重钻杆+Ø127 mm斜坡钻杆
取心钻具 Ø215.9 mm取心钻头+川8-4取心钻具+Ø159 mm钻铤+Ø127 mm加重钻杆+Ø127 mm斜坡钻杆
Ø152.4 mm取心钻头+川6-4取心钻具+Ø121 mm钻铤+Ø89 mm加重钻杆+Ø127 mm斜坡钻杆

3.4 钻井液使用情况

一开钻井液配置:清水+5%膨润土+0.4% HV-CMC+1% NH4-HPAN+0.5% KPAM+2%复合沥青+片碱+纯碱,调整钻井液密度在1.01~1.15 g/cm3 ,漏斗粘度28~42 s,失水量10~20 mL,泥饼≤1.5 mm。

二开钻井液配置:基浆+0.3~0.4%大钾+2%硅稳定剂+2%液体降粘剂+1% LV-PAC+片碱,调整钻井液密度在1.15~1.31 g/cm3,漏斗粘度40~84 s,失水量5~15 mL,泥饼≤1 mm。

三开钻井液配置:基浆+1% LV-PAC+片碱,调整钻井液密度在1.05~1.17 g/cm3 ,漏斗粘度47~65 s,失水量5~6 mL,泥饼≤0.5 mm。

3.5 井身质量

JZ04井作为一口垂直型的地热勘探井,分三开完钻,其中一开井段0~1018.62 m,最大井斜为1.78°,300 m内最大井斜为0.78°,完钻井斜1.58°,平均井径为480 mm,平均井径扩大率为8%;二开井段1018.62~3152.56 m,最大井斜为2.06°,平均井径为323.92 mm,平均井径扩大率为4.1%;三开井段3152.56~4016.63 m,最大井斜5.9°,完钻井斜2.4°,平均井径为226.15 mm,平均井径扩大率为4.7%,完钻时整体钻井质量见图1

图1  JZ04井井身轨迹投影图

Fig. 1  Projection of Well JZ04 drilling trajectory

3.6 抽水试验

本井抽水试验井段为3223.30~4016.63 m。试验采用200QJR150-240、200QJR63-320型潜水泵各1台。200QJR150-240型潜水泵扬程为240 m,功率为160 kW,水量为150 m3/h; 200QJR63-320型潜水泵扬程为320 m,功率为90 kW,水量为63 m3/h。潜水泵下至249.4 m处。试验设备包括潜水泵、井下压力传感器、电子温度计、电磁流量计、堰箱、测线等。抽水试验总计历时359 h,其中抽水时间250 h,恢复水位时间109 h。抽水试验分3个落程加一次放喷试验,持续时间分别为106、68、41、144 h。

第一落程共进行106 h,抽水时间80 h,恢复水位26 h,测得动水位150.04 m,热水头+38.13 m,降深188.17 m时涌水量73.663 m3/h,单位涌水量0.391 m3/(h·m),温度120.1 ℃,气水混合物流量为227.84 m3/h。

第二落程共进行68 h,抽水时间44 h,恢复水位24 h,测得动水位88.40 m,降深126.53 m,水量51.282 m3/h,温度118.0 ℃,单位涌水量0.405 m3/(h·m),气水混合物流量为223.32 m3/h。

因本井自流情况稳定,所以先进行放喷试验确定自流量情况。

放喷试验先进行引流,抽水时间29 h,测得动水位150.00 m,涌水量73.663 m3/h,温度120.9 ℃,气水混合物流量为228.49 m3/h。放喷试验共进行115 h,其中自流73 h,恢复水位观测42 h,测得动水位+0.75 m,降深37.38 m,自流量25.142 m3/h,温度110.5 ℃,单位涌水量0.673 m3/(h·m),气水混合物流量为170.34 m3/h。

第三落程采用200QJR63-320型潜水泵,扬程320 m,功率90 kW,最大抽水量63 m3/h,潜水泵下至249.4 m处,共进行41 h,其中抽水时间24 h,恢复水位17 h。测得动水位29.34 m,降深67.47 m,水量28.895 m3/h,温度115.0 ℃,单位涌水量0.428 m3/(h·m),气水混合物流量为190.85 m3/h。抽水试验中绘制关系曲线见图2~4

图2  Q、S-t关系曲线

Fig. 2  Q and S-t relation curves

图3  Q=f(S)关系曲线

Fig. 3  Relation curve of Q= f (S)

图4  q=f(s)关系曲线

Fig. 4  Relation curve of q = f (s)

依据上述抽水试验过程得到抽水试验数据见表3

表3  抽水试验数据
Table 3  Pumping test data
落程热水头/m动水位/m水位降深/m涌水量/(m3h-1单位涌水量/[m3∙(h∙m)-1]水温/℃
S3 +38.13 150.04 188.13 73.663 0.392 120.1
S2 88.40 126.53 51.282 0.405 118.0
S1 29.34 67.47 28.895 0.428 115.0
放喷 +0.75 37.38 25.142 0.673 110.5

4 施工难点及解决措施

JZ04井设计井深大,覆盖层厚,为顺利钻至地下热储层,按照地质要求完钻口径≮215.9 mm,上部地层一开、二开钻进过程中出现井漏、坍塌,三开进入目的层雾迷山组钻进时出现卡钻、漏失,同时裂隙发育地层取心效率低等,通过调整钻井液性能,优化钻头选型等措施,顺利完成钻井施工。

4.1 一、二开井眼直径大,裸眼井段长

本井一开钻进口径444.5 mm,设计钻深1400 m,实际钻深1018.62 m,钻遇地层为第四系、新近系明化镇上部。该井段钻进口径大,地层以大段泥砂岩为主,遇水易膨胀、缩径、造浆、出现井壁坍塌,漏失,增加钻井风险。施工过程一是优选聚合物钻井液体系,确保该体系中足够的大分子含量,使钻井液有足够的包被抑制能力,钻井液性能主要以防塌护壁为

10-14;二是采用钟摆钻具,随时调整加大泥浆泵排量,加快钻进速度,在钻进200 m左右做短起下作业,保证井眼畅通,钻至1018.62 m处分析上返岩屑稍硬,钻进参数较稳定,停止一开钻进,进行测井下套管,保证一开的顺利完钻。

二开钻进口径311.2 mm,设计钻深3100 m,实际钻深3152.56 m,钻遇地层为明化镇下部、馆陶组、东营组、沙河街组、孔店组、馒头组。本开次钻进井段跨度大,以沙河街组为界,上部井段以泥砂岩为主,钻井液密度和粘度较小,进入沙河街组后有大段砂泥岩,易吸水膨胀出现垮塌,需提高钻井液密度和粘度,降低失水量,施工过程中在钻井液中加入沥青类、大分子、细目碳酸钙等改善泥饼质量,加入乳化沥青提高钻井液防塌、润滑性能,降低钻具摩阻,每隔150~200 m进行短起下一次,确保井眼顺畅。最终钻进至3152.56 m处停止二开钻进,测井后迅速下入二开套管。

4.2 孔店组出现严重漏失

钻进至2029 m孔店组时井口钻井液突然失返,发生严重漏失,漏失前上返岩屑为砖红色砂质泥岩,未见灰岩或白云岩,分析原因孔店组地层岩性以泥岩为主,施工对钻井液密度、粘度要求不能太大,但该层位于沙河街组以下,在沙河街组施工时为保证井壁稳定,钻井液密度和粘度较大,在突然穿过沙河街组进入孔店组时,由于钻井液密度较大,瞬间压漏地层,出现井内大量漏失。

漏失发生后立即抢起钻具,同时连续向井筒灌浆,保持井内有一定量的钻井液,维持井壁稳定,同时配堵漏浆60 m3(堵漏浆配方为:清水+土粉+磺化沥青PAC-LV+重晶石+15%复合堵漏剂+5%单项压力封闭剂+5%DSA+3%细目碳酸钙+黄原胶提粘至滴流),起钻至套管内,将堵漏浆用小排量泵注入井内,注堵漏浆过程中井口返出钻井液量较小,堵漏浆全部注入井内后进行静止堵漏,在静止堵漏期间配地面钻井液,15 h后开始下钻,下钻过程中返浆正常,每下200~300 m小排量循环一周,返浆正常,基本无漏失,下钻到底后小排量循环无漏失,随后缓慢将排量提至钻进时排量,基本无漏失,恢复钻进后,在钻进过程中仍有渗漏现象,漏速在1.5~2 m3/h,钻井液消耗量较大,每天配随钻堵漏新浆40 m3左右进行补充,连续堵漏钻进约10 d,基本恢复正常,开始正常钻进,正常堵漏过程累计消耗钻井液约400 m3

4.3 目的层取心效率低

JZ04井施工目的层为蓟县系雾迷山组,地质设计要求该层位取心不少于4个回次,岩心采取率≮60%。采用川7-4取心钻具配金刚石取心钻头,回次进尺最大不足1 m,钻头磨损严重,取心时泵压较高,钻进效率低。为改善取心效果,采用川6-4取心钻具,配套PDC取心钻头,取心效果虽有所改善,但蹦齿严重。调整取心钻头PDC复合片直径由18 mm改为12 mm时,取心效果最佳,钻头的磨损小,蹦齿少,取心效率高,取心效果有所改善,初步解决取心回次进尺低、岩心采取率低等问题,满足取心要求。

分析整个取心过程发现,所钻遇雾迷山组白云岩硬而脆,具有很强的研磨性,对金刚石取心钻头材质要求高,要使金刚石钻头达到好的效果又需要较高的转速,而钻机转盘速度较低,金刚石不易开刃,不易进尺,岩心易重复破碎,导致钻头磨损严重,取心效果不佳。采用PDC钻头取心钻进时复合片以冲击破碎为主,而大直径复合片耐冲击性小于小直径复合片,所以大直径复合片易蹦齿,而小直径复合片则效果较好,具有很好的经济实用性。

5 取得的成果

5.1 钻井技术成果

5.1.1 实现大井深条件三开完钻

JZ04井设计井深4000 m,完钻目的层为蓟县系雾迷山组,考虑到钻井过程中不可遇见性较大,预测地层情况与实钻地层有一定的差距,加之该地区热储层埋深大,覆盖层厚,容易出现井漏、坍塌、卡钻、埋钻等钻井事

15-18,同时,本井按照地质设计要求,完钻口径尽量不小于215.9 mm,因此,井身结构设计和施工需综合考虑上述因素,根据井身结构设计原则,设计三开Ø215.9 mm完钻,预留四开Ø152 mm口径。实际施工过程中,经过项目组人员对钻具组合优化、钻井液材料性能控制、钻井参数合理选择、地层分界面判断并及时下入各开次套管,各项技术措施得当,最终在保证完成地质目标和钻井目标的前提下,实现大井深条件三开完钻,其中二开裸眼段长度2133.94 m,三开完钻口径Ø215.9 mm,满足后续地质试验需求。完钻井身结构见图5

图5  JZ04井完钻井身结构

Fig. 5  Structure of Well JZ04 drilling and completion

5.1.2 完成取心作业,获取实物岩心

按照钻井地质设计要求,全井进行岩屑编录,换层进行取心,进入目标储层后加密取心。本井设计取心9回次,实际取心14回次,总进尺58.93 m,岩心总长49.49 m,平均岩心采取率82.68%。岩心采取质量控制符合设计要求,取心统计见表4

表4  取心情况统计
Table 4  Coring results
回次编号取心井段/m回次进尺/m岩心长度/m岩心取心率/%地层岩性岩心直径/mm
1 1050.67~1057.28 7.20 6.12 85.00 明化镇组 泥岩夹砂岩 101
2 1314.04~1315.39 1.35 1.22 90.37 明化镇组 泥岩夹砂岩 101
3 1517.53~1524.51 6.98 4.37 62.61 馆陶组 砂岩 101
4 1953.48~1954.68 1.20 1.02 85.00 东营组 泥岩 101
5 1954.68~1963.30 8.62 8.02 93.04 东营组 泥岩夹砂岩 101
6 2513.01~2521.69 8.68 8.25 95.05 沙河街组 砂岩夹泥岩 101
7 2765.65~2774.01 8.36 7.11 85.05 孔店组 泥岩夹砂砾岩 101
8 3196.63~3200.96 4.33 4.23 97.69 寒武系 页岩夹砂岩 70
9 3246.91~3247.64 0.73 0.45 61.64 雾迷山组 泥质白云岩 70
10 3407.35~3407.47 0.12 0.12 100.00 雾迷山组 泥质白云岩 70
11 3407.47~3411.25 3.78 3.06 80.95 雾迷山组 白云岩 70
12 3785.20~3788.05 2.85 1.75 61.40 雾迷山组 白云岩 70
13 3902.34~3904.84 2.50 1.92 76.80 雾迷山组 白云岩 70
14 4014.40~4016.63 2.23 1.85 82.96 雾迷山组 白云岩 70

5.1.3 总结水热型地热钻探钻完井工艺

根据本井的实施,总结出适用于工作区的水热型地热钻探钻完井工艺方法,通过优化钻具组合、钻井液配比、堵漏、取心等技术,优选配置钻头、钻具,实现高效钻进,解决了裂隙发育地层中提高钻效、防漏失、取心的技术难题。初步形成复杂地层中提高钻效、防漏失、取心的高效地热钻探技术方法。

5.2 地质成果

5.2.1 初步查明工作区的地层序列

通过岩心、岩屑录井并结合物探测井工作,基本查清了工作区地层层序及主要岩性特征。JZ04地热勘探井揭露并完善了博野县城东北部发育的地层变化情况,为研究高阳台凸的深部地层提供了全新的资料。本井自上而下钻遇地层为第四系,新近系明化镇组、馆陶组,古近系东营组、沙河街组、孔店组,寒武系馒头组,青白口系长龙山组,蓟县系雾迷山组(未揭穿)(见表5)。

表5  JZ04井预计揭露地层与实际揭露地层
Table 5  Predicted and actual strata exposed in Well JZ04
地层年代预计揭露地层实际揭露地层
底界埋深/m预揭露地层厚度/m底界埋深/m预揭露地层厚度/m
第四系 430 430 455 455
新近系明化镇组 1400 970 1413 958
新近系馆陶组 1900 500 1952 539
古近系东营组 2900 1000 2480 528
古近系沙河街组 2730 250
古近系孔店组 3100 200 3040 310
寒武系馒头组 - - 3188 148
青白口系长龙山组 - - 3240 52
蓟县系雾迷山组 4000

900

(未穿)

4016.63

(未穿)

776.63

5.2.2 钻获地温场特性

测井显示井底最高温度135.049 ℃,代入相关计算公式,得到本井钻遇地层地温梯度如表6所示。

表6  地温梯度
Table 6  Geothermal gradients
地层新生界寒武系青白口系蓟县系雾迷山组
地温梯度/[℃∙(100m-1)] 3.35 4.93 5.48 1.13

5.2.3 钻获深部热储层特征

JZ04勘探井利用热储为蓟县系雾迷山组岩溶裂隙热储,岩性主要为灰、灰白色白云岩、泥质白云岩,含燧石。裂隙发育段总厚度297.3 m,占地层总厚度的38.28%(储厚比),孔隙度加权平均值为5.07%,渗透率加权平均值为6.46×10-3 μm2,抽水试验获得热水头+38.13 m,动水位埋深为150.04 m,水位降深188.17 m时涌水量73.663 m3/h,单位涌水量0.391 m3/(h·m),井口气水混合物温度120.1 ℃,气水混合物的流量为227.84 m3/h。

6 结论和建议

(1)通过本井施工,对大深度地热勘探井井身结构设计、钻井液配比、取心钻具的选用积累了经验。

(2)分析本井获取的实物岩心、岩屑资料,初步查清该区域地层层序及主要岩性特征,揭露并完善了工作区岩性发育及地层变化情况,为研究高阳台凸的深部地层提供了全新的资料。

(3)通过对本井水位、水量、水温进行定期监测,建立地下热水动态档案,可为该区域地热井利用提供相关数据。

本井作为冀中坳陷区域博野县境内最深的地热勘探井,其成果资料具有一定的科研参考价值,希望有关单位能够依托钻井资料,结合该区域地热井资料,对该区域地热资源合理利用提供指导方向。

参考文献(References)

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