摘要
砂卵石地层具有地层结构松散、透水性高、粘聚力小、自稳能力差等特点,往往为工程施工带来许多难题。为了更好地研究砂卵石地层非开挖顶管施工时地表的沉降规律及相应的控制措施,以成都市华阳、万安、正兴片区雨污水管网W31-W32顶管段为研究对象,采用工法比较、数值模拟与现场实测相结合的方法,提出了适用于砂卵石地层地表沉降的控制措施。研究结果表明:在砂卵石地层中,采用袖阀管注浆加固管周土体与高压旋喷桩加固洞门的措施是合理有效的,加固后地表沉降量相较于未加固时降低了48.1%,洞门处的地表沉降量降低了51.1%,满足了地表沉降控制要求,验证了地层加固措施的效果,可为后续类似的非开挖顶管施工提供借鉴。
近年来,随着城市化的迅速发展,人口加速聚集,城市内产生的污水量大幅增长,污水通过排污管道通向污水处理厂集中处理,管道通常埋设于地下,不占用宝贵的地上空间。综合考虑环保、工期、成本等因素,非开挖顶管法已成为我国建设排污管道主要的施工方式之一。但是顶管施工或多或少会对管道上覆地层产生扰动,使地面发生沉降或隆
关于顶管施工引起地表沉降与控制变形已经进行了较多的研究。魏
以上研究主要集中在粘性土、砂土等常规地层,而针对在砂卵石地层实施非开挖顶管穿越敏感区域地层竖向变形控制方面的研究却鲜有报道。本文以位于成都市华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目为研究背景,采用不同工法、数值模拟与现场实测等手段,研究砂卵石地层敏感区域变形控制工法以及顶管顶进引起地层竖向变形规律,研究结果可为类似工况下顶管工程施工提供参考。
成都市华阳、万安、正兴片区雨污水管网建设项目起点位于金子沱,沿滨河路锦江绿带-云龙路-沈阳路-锦江绿带,最终接入毛家湾污水处理厂。其中W31-W32区间穿越富水砂卵石地层,全长108 m,采用泥水平衡顶管法施工。顶管机刀盘掘进轮廓直径为2.46 m,铺设管节的材质为钢筋混凝土,管节外径为2.4 m、内径为2.0 m;管节顶部距地表9.1~10 m。根据工程地勘资料,非开挖顶管施工区域范围内表层为第四系人工填土层(Q

图1 非开挖顶管施工区间地层特性
Fig.1 Formation characteristics at the trenchless pipe jacking section
其中,顶管穿越区地层主要分布有砂卵石,卵、砾石成分以灰岩、砂岩、石英岩等,呈圆形-亚圆形,粒径大小不一。卵石含量在40%~70%,初探揭示最大粒径为160 mm。卵石硬度大,其最大强度可达200 MPa,卵、砾石以中等风化为主,充填物主要为中细砂及少量粘性土。此外,地下水赋存于卵石土及砂层中,土体透水性强、渗透系数大,地下水水量丰富。
由于此类地层卵石坚硬,呈松散状态,在顶管掘进、管道与土体的摩擦以及顶管机工作产生的振动等综合影响下极易引起上部卸力拱坍塌,从而造成机头刀盘易磨损、顶进摩阻力大、轴线控制难度高、对周围地层扰动风险大等问

图2 施工场地周围情况
Fig.2 Conditions around the construction site
由于场地环境复杂,砂卵石地质易引起顶管超挖,且周边建筑物对沉降控制严格,仅依赖传统管道壁后注浆以及顶进控制措施无法满足变形控制要求,需要采取地层加固手段降低顶管施工对周围地层的扰
在
在本工程中使用的袖阀管为直径52 mm的PVC管,根据建设工程施工图设计文件要求,浆液在土体中的扩散半径为0.6 m,相邻袖阀管的间距为1.0 m,浆液为普通水泥浆,施工过程中的注浆压力需严格控制,可由现场试验效果进行确定。袖阀管注浆的加固范围为管道中心线两侧3 m,加固深度为管道顶部及底部各2 m。袖阀管布置平面图如

图3 袖阀管布置平面
Fig.3 Layout of sleeve valve pipes

图4 袖阀管布置剖面
Fig.4 Sectional view of the sleeve valve pipe layout
考虑到工作井底部位于砂卵石地层中,周围降水困难,洞门破除后地下水喷涌以及砂砾石流失引起工作井周围地表沉降过大,本项目围绕顶管工作井周围设计1排Ø600 mm、间距400 mm的高压旋喷桩止水帷幕,洞口周围设置6排Ø600 mm、间距500 mm的高压旋喷桩,加固范围沿顶进方向3 m,距离轴线两端各2.5 m,加固深度为管道顶部2 m,管道底部2 m。桩体布置如

图5 洞门桩体布置
Fig.5 Layout of portal piles
为了对比地层加固措施对顶管上部地表变形的控制效果,分别设置以下3种工况开展数值模拟:
(1)工况一:不做任何加固措施。
(2)工况二:仅采用袖阀管注浆加固管周土体。
(3)工况三:采用袖阀管注浆加固管周结合高压旋喷桩加固洞门。
利用有限元软件ABAQUS建立模型、划分网格且计算求解。建立模型之前做出几点假定条件,即:(1)假定土体中整个管道轴向不存在偏转;(2)不考虑土体变形的时间效应;(3)管节与其周围土体的摩擦力是均匀分布的。顶管管节外径为2.4 m,壁厚为20 cm,顶部埋深为9.5 m。当顶管机前方掘进面通过某一断面5倍管道直径的距离,此时该断面地表沉降速率趋于稳定,由于后续模拟监测断面设置在距始发端头15 m处,为得到地表沉降稳定后的有效值,因此取土体模型长为40 m;取管道直径的10~15倍长度(本文取30 m)作为土体模型的横向宽度;模型高度设置为16 m。其中顶管掘进方向为Y方向,水平和竖直分别为X、Z方向。模型采用位移边界条件,上表面为自由面,模型侧面约束水平位移,下表面约束水平与竖向位移。在满足计算精度的基础上,网格划分不宜过密,结合已有研究成果,靠近顶管施工区域进行加密处理,网格尺寸设置为0.5 m,其余部分网格尺寸适当加粗,尺寸为0.5~2 m,土体模型总计划分42168个单元、45924个节点。建立的数值计算模型和网格划分情况如

图6 数值计算模型
Fig.6 Numerical calculation model
考虑到工程实际情况,为了简便建模及计算效率,地层条件设置为单一均质材料,取各土层内的参数加权平均值作为本次模拟的力学参数。模拟加固体计算中,通常采用刚度折算法。原理是将加固体的刚度折算到土体中,提高土体的刚度,采取弹塑性应变求解。该方法简单实用,无需增加计算单元,故采用刚度折算法对加固体进行模拟。其中,利用等效法计算加固体的参
E= | (1) |
式中:E——加固后土体弹性模量;Es、Ec——原始土体弹性模量和注浆体硬化后的弹性模量;Ag、Ac、A——分别表示原始土体、注浆体、注浆后的加固体的截面面积。
模型的物理力学参数取值如
Step1:“杀死”顶管机与后续管节,进行地应力平衡,得到未掘进状态的初始地应力。
Step2:掘进机头土体,同时激活顶管机与后续管节。
Step3:掘进机头前方2 m土体,施加支护压力,顶进2 m管节。
Step4:重复Step3,总计顶进40 m,顶管施工结束。
为了避免顶管机定位始发对地表产生不利的影响,在数值模型中选取沿顶进方向距离顶管始发端头15 m处的地表为监测断面,共设置监测点19个,进行沉降规律分析与加固效果验证。由有限元软件ABAQUS数值计算得到3种工况下由顶管机顶进10、20和30 m时的地层变形位移云图如图

图7 工况一地层变形位移云图
Fig.7 Cloud diagram of ground deformation displacement under Working Condition I

图8 工况二地层变形位移云图
Fig.8 Cloud diagram of ground deformation displacement under Working Condition Ⅱ

图9 工况三地层变形位移云图
Fig.9 Cloud diagram of ground deformation displacement under Working Condition Ⅲ

图10 工况一地表沉降曲线
Fig.10 Ground subsidence curve under Working Condition I

图11 工况二地表沉降曲线
Fig.11 Ground subsidence curve under Working Condition Ⅱ

图12 工况三地表沉降曲线
Fig.12 Ground subsidence curve under Working Condition Ⅲ
工况一的地表沉降曲线如
仅采用袖阀管注浆加固管周土体后得到的地表沉降曲线如
采用袖阀管注浆加固管周土体结合高压旋喷桩加固洞门得到的地表沉降曲线如
三种不同工况下分别顶进10、20、30 m时监测断面地表的最大沉降值如
由于地层条件复杂,在开挖卸荷以及支护压力的作用下,沿顶管轴线的地面变形并不一致,为探究不同工况下沿顶管轴线地面变形规律,以顶管掘进20 m为例,绘制顶管纵轴线上各监测点的沉降曲线,顶进方向为正,如

图13 沿顶管轴线地面变形
Fig.13 Ground deformation along the pipe jacking axis
综上所述,通过对不同工况的计算,验证了在采用袖阀管注浆加固管周土体组合高压旋喷桩加固洞门后,地表沉降得到了有效的控制,达到了地表沉降控制的要求。
采用高精度水准仪对非开挖顶管施工过程中的地表变形进行监测,根据顶管施工方案沿顶进轴线设置两个监测断面,断面编号依次为DM1和DM2,它们距离工作井分别为48 m和66 m。每个断面设置9个监测点,以顶进轴线为中心向两侧对称的等间距分布,各监测点间距均设为3 m,断面监测宽度为24 m,具体布设如

图14 监测点布设
Fig.14 Layout of monitoring points
监测结果显示:在顶管施工完成后DM1断面最大沉降值为6.8 mm,DM2断面最大沉降值为5.6 mm。DM1沉降值偏大的原因在于顶管机泥水仓压力设置偏小,掌子面不平衡导致土体超挖。总体来说,现场实测与数值模拟得到的数据较吻合。综上所述,经过数值模拟与现场实测相互验证,砂卵石地层顶管穿越敏感区域时采用袖阀管注浆加固管周土体结合高压旋喷桩加固洞门措施是合理有效的。此外,在实际的非开挖顶管施工时,还需要控制泥水仓压力、顶进速度等重要参数。
本文针对成都市华阳、万安、正兴片区雨污水管网W31-W32顶管段展开研究,采用工法比较、数值分析与现场监测相结合的方法,探究了在砂卵石地层中实施非开挖顶管穿越敏感区域时的地表沉降规律与变形控制措施,得到的主要结论如下:
(1)在砂卵石地层中实施非开挖顶管穿越敏感区域时需对地层采用必要的加固措施,应综合考虑现场的技术准备、施工条件、工程造价等多方面因素,采用袖阀管注浆对管周土体进行加固的方式是合理有效的。
(2)对不同工况进行数值模拟的结果表明,顶管施工对地表的最大影响范围不超过顶进轴线两侧各5倍的管道外径,地表沉降主要发生在顶管机到达及通过后的较短时间内,通过5倍管道外径后地表沉降基本停止。
(3)仅采用袖阀管注浆加固管周土体相较于无任何加固措施时,地表沉降量可降低47.4%,说明袖阀管注浆加固土体的效果是明显的。
(4)在洞门上部地表处,采取袖阀管注浆加固管周土体结合高压旋喷桩加固洞门方式,比无任何加固措施时的地表变形量降低了51.1%,比仅采用袖阀管注浆加固管周土体时的地表沉降量降低了26.7%,表明采取袖阀管注浆加固管周土体结合高压旋喷桩加固洞门后能够有效抑制洞门上部的地表沉降,可满足整体地表沉降控制要求。
(5)顶管施工现场地表沉降监测数据结果与数值模拟结论吻合度高,表明地表沉降数值模拟的准确性高,同时也表明顶管施工中采用袖阀管注浆加固措施是有效的。顶管施工完成后DM1断面最大沉降值为6.8 mm,DM2断面最大沉降值为5.6 mm,满足地表沉降预警值±10 mm的沉降控制标准。
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