摘要
以维持保压钻具内天然气水合物稳定性为研究目的,针对现有大口径保压钻具存在钻孔直径大、岩心样品直径小、钻具结构复杂、钻具质量重从而不适用于海底钻机使用工况要求的实际问题,对保压钻具的结构重新进行设计并进行了室内保压试验。结果表明:该小口径薄壁保压钻具的尺寸合理、结构紧凑,能够满足海底钻机使用工况要求;室内保压试验表明当压力维持在10 MPa以下的压力值时,6 h以内压力下降15%左右;而当压力维持在10 ~30 MPa之间的压力值时,6 h以内压力下降10%。该保压钻具在上述压力区间内使用满足设计和使用要求。
深海天然气水合物开发与利用已经成为世界各国未来资源战略的一个新热
目前现有的保压钻具主要是针对海面钻探船以及陆域天然气保压取样形式,配合位于母船甲板上的钻机使
本次设计的小口径薄壁保压绳索取心钻具由外管总成和内管总成2部分构成。其中外管总成的结构与常规钻具基本相同;内管总成主要由弹卡机构、悬挂机构、单动机构、拨叉单向阀启闭机构、保压单向阀机构、岩心卡断机构和下端部保压帽组成(见

图1 Ø75 mm保压绳索取心钻具总成
Fig.1 Ø75mm wireline pressure‑coring assembly

图2 Ø75 mm保压钻具外管总成
Fig.2 Outer tube of Ø75mm pressure coring tool

图3 Ø75 mm保压绳索取心钻具内管总成
Fig.3 Inner tube of Ø75mm pressure‑coring tool
考虑到海底钻机的整机高度对钻具总长的严格限制,为了能够尽可能地节省钻具的轴向空间尺寸以期能够在有限的长度范围内增加有效获取岩心的长度。因此,本次设计采用被动保压方案,钻具的上端部不设置沿轴向布置的压力补偿装置以提高钻具的有效取心长度。本次设计采用拨叉式启闭机构和保压单向阀方案实现在钻进结束后对内管总成上端部的密封。其原理是利用内管总成中的弹卡机构在正常钻进状态时受外管总成中弹卡室的径向约束,迫使收卡筒沿轴向上移动,从而带动与收卡筒联动的拨叉发生转动,实现单向阀的正常开启动作。当回次进尺结束后,内管总成提离孔底,此时弹卡室对弹卡机构的径向约束结束,在弹簧力的作用下收卡筒沿轴向下移,使得拨叉复位完成上端部的密封动作(如

图4 内管总成上端部保压密封动作示意
Fig.4 Working schematic of the upper end of the inner tube for pressure holding
通常陆域保压钻具的下端部密封方案是采用内置式球阀或板阀进行密封操作,其在密封时存在球阀启闭可靠性差的风险。此外由于球阀占用钻具径向的空间过大,导致钻具的尺寸偏大不满足海底钻机对钻具重力和口径限制的要求。针对上述问题,本次设计充分发挥海底钻机上的机械手能够对钻具进行辅助操作的优势,采用内置有Y形密封圈的保压帽并在钻机本体上保压帽拧卸装置的配合下完成钻具下端部的密封操作(参见

图5 内管总成下端部保压密封操作示意
Fig.5 Operating schematic of the lower end of the inner tube for pressure holding
保压取心钻具首先存储于钻机本体的旋转钻具库内,并由钻机直接携带至海底,钻具的接卸均在海底由机械手完成。如

图6 保压取心钻具工作过程
Fig.6 Working process of the pressure‑coring tool
当海底钻机在粉质粘土、泥质粉砂、粉细砂等非岩性沉积物层取样时可以采用压入式抽吸取心模式,配合钻机本体上的抽吸活塞缸,在取心过程中使内管总成中形成活塞式负压,提高岩心采取率;在硬质岩化的沉积层取样时采用回转钻进取心模式,冲洗液经内外管之间的环状间隙流经钻头的水口到达孔底,对钻头进行冷却并携带孔底岩粉沿钻杆和孔壁间的环状间隙上返至孔口。
钻具样机试制后,进行了室内保压测试(见

图7 保压密封试验
Fig.7 Pressure holding test
第二步将在外部检查合格的保压钻具内管总成放入深水压力仓中进一步测试钻具的保压性能。深水压力仓测试能够模拟从海底回收的过程中钻具内外压差不断变化的过程,通过控制深水压力仓的卸压速度能够模拟钻机回收的速度,其保压性能的测试结果更加接近于实际工况。为了提高测试结果精度,采用压力传感器测量钻具内的压力值,首先利用万用表测量初始电压值,其初始读数为0.080 V,然后对待测压力值做原始数值标定,最后将压力仓均匀加压至待测压力值,并保压15 min。结合海底钻机的实际回收作业流程,2000 m海深的回收过程通常需要40 min,因此,压力试验仓的卸压速度也同样设定为40 min卸至0,卸压完毕后利用万用表连接压力传感器进行压力测试。测试结果如
由上述试验结果可以看出,钻具在低压(5~8 MPa)状态6 h后的压力损失值为15%左右,在高压状态(10~30 MPa)的压力损失率为10%。低压下压力损失率大的主要原因是对卡簧座和保压帽的丝扣加工经验不足,间隙较大,保压帽中密封圈与卡簧座密封面的配合间隙不合适导致密封圈在低压下的预紧力略小所致,后期密封圈槽的结构设计值得到了进一步优化。综上所述,本次设计的小口径薄壁保压取心钻具能够在海底钻机的配合操作下实现保压功能,满足所设计的相关要求。
综上所述,本次设计的适用于海底钻机的小口径薄壁保压取心钻具结构设计方案能够满足海底钻机的使用工况与使用要求。本次设计的保压方案上端部密封设计采用机械联动方式提高了密封的可靠性,下端部密封充分利用了海底钻机上的拧卸装置和机械手的配合优势有效减小了钻具的直径。通过室内保压试验,证明本次设计的小口径薄壁保压取心钻具能够实现所设计的保压功能。该钻具方案为海底钻机勘探钻探取样提供了一种新的工具,尤其是针对天然气水合物,能够有效改善钻探取心的样品质量,从而进一步提高海底天然气水合物储量评价的准确性。
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