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新疆尼勒克地区煤层气井钻井复杂处理技术——以HDCS-2井为例  PDF

  • 王虎 1
  • 胡永 1
  • 朱迪斯 2,3,4
1. 新疆亚新煤层气投资开发(集团)有限责任公司,新疆 乌鲁木齐 830063; 2. 中国地质调查局油气资源调查中心,北京 100083; 3. 多资源协同陆相页岩油绿色开采全国重点实验室,北京 100083; 4. 中国地质调查局非常规油气地质重点实验室,北京 100083

中图分类号: TE28P634.8

最近更新:2025-03-25

DOI:10.12143/j.ztgc.2025.02.003

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摘要

HDCS-2井是部署在伊犁盆地尼勒克坳陷的一口煤层气参数井+生产试验井,钻井实施过程中通过优化钻井液参数、高黏钻井液洗井、爆炸松扣等技术措施,解决了长裸眼煤系地层坍塌掉块、提下钻具遇阻、埋钻等钻井复杂问题,保障工程顺利完钻并实现地质目的。利用HDCS-2井岩样进行了岩石矿物分析测试和扫描电镜观察并基于测井资料构建了三压力剖面,分析了井壁失稳的机理,提出如下改进措施:采用三开井身结构;采用高切力防塌钻井液体系;掉块时可配制高黏钻井液(滴流)进行洗井;慢速起下钻;优化钻具组合,煤系地层钻进中配置随钻震击器。对该区域深部煤层气钻井工程实施具有重要实践指导意义。

0 引言

尼勒克煤田是伊犁煤田的重要组成部分,根据前期勘查,预测尼勒克全县可开发煤层气的煤炭资源量为87.5亿t,煤层气资源量为525亿m3,其中:胡吉尔台南部矿区矿权面积109 km2,煤炭资源量31.5亿t,预测煤层气资源量为126亿m3,煤层气开发前景十分可

1-2。该地区前期钻井基本为煤田浅井,2022年有关单位在新疆伊犁州尼勒克县胡吉尔台南部完钻了伊犁盆地第一口煤层气参数井HCS-33,完钻井深1608 m,但该地区深部煤层气尚未形成配套钻井技术。HDCS-2井为煤层气参数井+生产试验井,构造位置位于伊犁盆地尼勒克坳陷喀什河向斜南翼一号背斜北翼,部署目的是落实井区构造特征、地层层序及煤系烃源岩、储层、盖层发育情况及分布特征,查明尼勒克坳陷胡吉尔台东中侏罗统煤系地层含气情况,明确勘探开发主要目的层段。该井所在区域八道湾组基本无实钻资料,钻井过程中地层岩性复杂,掉块、垮塌等复杂风险层位多,裸眼段长,钻井难度大。本文总结分析该井钻井工程经验,并通过井壁稳定性分析对钻井工程设计优化提出了建议,对尼勒克地区深部煤层气钻井技术具有重要实践指导意义。

1 钻遇地层与工程难点

1.1 钻遇地层

HDCS-2井钻遇地层自上而下依次为第四系、侏罗系中统西山窑组、侏罗系下统三工河组、侏罗系下统八道湾组,如表1所示。

表1  钻遇地层分层数据
Table 1  Drilling formation layering data
层 位设计垂深/m设计垂厚/m实钻垂深/m实钻垂厚/m
新生界 第四系 22.80 22.80 22.80 22.80
中生界 侏罗系 上统 西山窑组(J2x 1750.80 1728.00 1744.00 1721.20
下统 三工河组(J1s 1931.80 181.00 1920.00 176.00
八道湾组(J1b 2400.00(未穿) 468.20 2235.00(未穿) 315.00

1.2 区域主要钻井工程难点

结合区域地质资料和邻井施工经验,钻井施工具有以下技术难点:

(1)区域缺少垂深>1000 m的地震资料,不能明确井区目的层(垂深>1500 m)地层产状、断层产状变化的具体数据,不能明确是否存在小断层,导致预测钻遇地层深度、厚度与实钻数据可能有一定偏差。

(2)地层倾角不明确,且泥岩、砂岩、粉砂岩、煤岩互层频现,可能会引起井斜超标。

(3)侏罗系裸眼井段长,岩性变化多,泥岩较发育,煤层较脆、裂缝割理发育,钻井液性能控制不当容易发生井壁垮

4-5

(4)取心过程中,下入打捞器打捞岩心筒、出心、重新下入岩心筒,钻具在井中静置时间较长,容易引起卡钻。

2 HDCS-2井钻井工程情况

HDCS-2井设计井深2400 m。由于尼勒克地区无深部煤层实钻资料,故本井参考拜城地区煤层气钻井工程,采用二开井身结构(见表2)。其中二开钻进至2194 m(八道湾组)时发生煤层坍塌卡钻,侧钻至2235 m后完钻。

表2  井身结构
Table 2  Well configuration
井眼开次钻头尺寸/mm

井深

/m

套管规格下深/m
钢级外径/mm壁厚/mm
一开 444.5 201 J55 339.7 9.65 199.98
二开(侧钻) 215.9 2235 P110 139.7 9.17 2103.9
二开(原井眼) 215.9 2194

2.1 井身结构

一开采用Ø444.5 mm三牙轮钻头,钻进至井深201 m后下入Ø339.7 mm套管。钻具结构为:Ø444.5 mm PDC钻头+730/630双母+Ø203 mm定向接头+Ø203 mm钻挺+630×410变径接头+Ø165 mm钻挺+Ø127 mm钻杆。

二开采用Ø215.9 mm PDC钻头,钻进至2194 m卡钻,爆炸松扣回填侧钻至井深2235 m后下入Ø139.7 mm套管完钻,完钻地层八道湾组(未穿)。钻具组合为:Ø215.9 mm PDC+Ø172 mm螺杆1.25°+Ø165 mm MWD短节+411×4A10变径接头+Ø165 mm无磁钻铤+4A11×410变径接头+Ø139 mm加重钻杆+Ø127 mm钻杆。

2.2 时效分析

本井钻井总时间为2612 h,生产时间为1877.33 h,纯钻时间为684.95 h,纯钻时间占生产时间的36.59%,机械钻速为3.26 m/h,钻井月速为615.70 m/台月,时效统计见表3

表3  工程时效统计
Table 3  Engineering efficiency Statistics
总时间/h2612
生产时间/h 纯钻 684.95
起下钻接单根扩划眼循环 631.14
测井 45
固井 7.5
辅助 508.74
合计 1877.33
非生产时间/h 合计 734.67
修理 41.17
复杂 104.5
停待 /
其它 589
机械钻速/(m·h-1 3.26
钻井月速/(m·台-1 615.7

2.3 取心情况

根据取心设计原则,在上侏罗统西山窑组见显示煤层绳索取心9次70筒,进尺102.42 m,心长97.58 m,采取率95.27%;下侏罗统八道湾组见煤层显示层绳索取心1次4筒,进尺4.71 m,心长4.60 m,采取率97.66%;共计取心10次74筒,累计进尺107.13 m,心长102.18 m,采取率95.38%,满足设计要求(部分岩心见图1)。取心过程轻压慢转;取心内管采用半合管结构,便于煤心完整取出,避免破碎;并配备防堵心装置,防止煤心脱落或卡滞。取心钻具组合为:Ø215.9 mm取心钻头+取心外筒+悬挂接头+411×海姆龙扣变径接头+Ø139 mm加重钻杆×8+海姆龙扣×410变径接头+Ø127 mm钻杆串,钻进参数见表4

图1  729.60~1080.20 m区间岩心照片

Fig.1  Core photo of 729.60~1080.20m

表4  取心钻进参数
Table 4  Core drilling parameters
钻压/kN转速/(r·min-1排量/(L·s-1
30 40 28

2.4 钻井工艺技术

2.4.1 一开井段

一开井斜控制≯2.0°,钻进地层的主要岩性为第四系松散土层、上侏罗统西山窑组的泥岩与砂岩地层,地层胶结较为疏松,表层钻进应注意防漏和防

6

2.4.1.1 井身质量控制措施

(1)为了保证井身质量,开孔吊打,轻压钻进,逐渐加深后转入正常钻进,中途若需循环,在循环过程中活动钻具提拉井壁。

(2)开孔20~30 m领眼靠水冲力钻进;在钻具晃动不严重的前提下逐步提高参数。

(3)使用随钻测斜仪器,每钻进3根测斜1次并及时纠斜,必要时加密测点,保证井身质量。

(4)接单根后先开泵、缓开泵;循环过程中防止定点循环,注意上下活动钻具,防止出现“大肚子”井眼。

2.4.1.2 钻井液工艺

采用膨润土钻井液体系,开钻前对配制钻井液用水进行Ca2+、Mg2+的矿化度化验分析,根据含量用Na2CO3等材料进行处理,钻进过程中加入少量聚合物提高钻井液携砂性能,要求钻井液维持井壁稳定和快速安全钻进,钻井液关键性能指标见表5

表5  一开钻井液性能指标
Table 5  Drilling fluid properties of firstsection
井段密度/(g·cm-3漏斗黏度/sAPI滤失量/mL
一开 1.03~1.05 30~80 ≤15

2.4.2 二开井段

二开井斜控制≯7.0°,钻进地层为西山窑组、三工河组、八道湾组等侏罗系煤系地层,易发生掉块或井壁坍塌。

2.4.2.1 井身质量控制措施

(1)钻进水泥与地层交界面时容易井斜,钻压控制在20~30 kN,待无磁钻铤进入新地层后再正常加压钻进。

(2)直井钻进3个单根进行一次井斜、方位的测量。

(3)复合钻进时,可根据现场施工情况,调整钻进参数,提高施工速度。

(4)做好钻井液性能维护和直井轨迹控制,减少托压,同时控制好黏度,保证井径,增加冲刷力,防止钻头泥包。

(5)随钻研讨定向作业预案,尽可能进行复合钻进,加强井眼轨迹控制,确保后期生产套管顺利下入。

2.4.2.2 钻井液工艺

采用聚合物钻井液体系,钻井过程中维护井壁,保证煤层段稳定,同时优化使用材料减小对煤层污染。定时测量钻井液性能变化量,每班测量一次密度、黏度、失水量、含砂量等性能,每天测量一次全套钻井液性能,钻井液关键性能指标见表6

表6  二开钻井液性能指标
Table 6  Drilling fluid properties of the second section
井段密度/(g·cm-3漏斗黏度/sAPI滤失量/mL
二开 1.05~1.20 30~50 ≤5

2.5 钻井复杂情况技术对策

2.5.1 掉块及应对措施

本井在钻进至1200 m时开始有煤层掉块(见图2),最大长径可达10 cm。掉块会增加钻井的难度,井壁掉落的岩石块可能会导致卡钻,导致无法正常钻进;此外,掉块还可能导致钻井液的流动受

7,影响钻井液的循环冷却和润滑作用,进一步增加钻井的难度和风险,严重影响钻探工程质量和施工效率。

图2  煤层掉块

Fig.2  falling blocks in Coal seam

应对措施:

(1)改善钻井液性能,将漏失量降到4 mL,减少钻井液中自由水进入井壁对井壁造成的浸泡;提高钻井屈服值和屈服值/塑性黏度比值,保持环空平板层流状

8-9;逐步提高钻井液密度。

(2)控制起下钻速度,减少激动压力和抽吸压力对井壁的破坏。

(3)下钻至1200 m左右进行中途循环,循环时大范围活动钻具,避免在定点循环冲垮井壁。

2.5.2 起下钻遇阻及应对措施

本井钻进至2193 m后,起钻后下钻至1930 m遇阻,开泵划眼至井段2082~2087 m与2176~2185 m处出现“大肚子”情况,分析原因为前期绳索取心过程中,井筒内钻井液长时间静止,无法形成高质量泥饼,对井壁产生渗透性浸泡,通井时井壁坍塌形成“大肚子

10

应对措施:

(1)对遇阻井段进行划眼,划眼时控制钻压(15~20 kN),防止划出新井眼。

(2)若遇转盘负荷增加等异常,第一时间上提钻具。

(3)通过调配高黏钻井液(滴流)携带“大肚子”井段中掉块,返出的掉块已经在“大肚子”井眼中长时间翻滚被磨圆(如图3)。

图3  返出的掉块

Fig.3  The returned falling blocks

2.5.3 埋钻及应对措施

本井通过调配高黏钻井液(滴流)携带掉块划眼通过遇阻和“大肚子”井段,耗时5 d。之后钻进至2194 m后,出现钻具提下困难,在泵入高黏钻井液时泵压突然上升到20 MPa停泵,试开泵憋泵同时导致跳闸断电,恢复送电后上提钻具悬重800~1000 kN,同时无法下放转动,分析为井壁坍塌埋钻。由于未在钻具组合中配置随钻震击器,无法采用震击解卡,只能通过小排量顶通+转盘憋转尝试解卡。

应对措施:

(1)每隔1.5 h进行以下作业:转盘加扭8~10圈,如加扭可静止释放,多次加扭静止;活动钻具,上提钻具快速下放冲击力尝试;小排量开泵尝试顶通,憋压后停半小时打开回压阀回压继续小排量开泵。

(2)测卡点,爆炸松扣。下打捞通径加重杆进行钻具通径,测卡点电缆深度为1747 m,松扣作业完成后,起出井内钻具事故解除,井内“鱼头”位置1746.51 m,“鱼长”427.98 m。

(3)注水泥封固复杂井段至1160 m后侧钻。

3 井壁稳定性分析及优化设计

由HDCS-2井实钻情况分析,本井由于井壁失稳导致坍塌卡钻。根据尼勒克地区地质特点和实钻资料,开展井壁稳定分析研究,对井身结构、钻井液密度等提出优化设计建议。

3.1 岩石矿物组成

对HDCS-2井部分岩心样品进行全岩及黏土矿物分析,结果见表7表8。该井钻遇地层矿物以石英和黏土矿物为主,部分层段白云石或含铁矿物含量较高。黏土矿物含量一般在30%左右,其中以高岭石为主,在煤层中占黏土矿物含量80%以上,在泥岩中平均占黏土矿物含量50%以上。较高的黏土矿物含量表明地层的强度较低,黏土矿物以高岭石为主则表明地层的水化膨胀作用相对较

11-12

表7  地层全岩矿物分析结果
Table 7  Mineral composition of rocks
编号矿物含量/%
石英钾长石斜长石白云石铁白云石菱铁矿黏土矿物
煤层-1 42.7 3.5 4.4 6.7 42.7
煤层-2 30.5 4.5 4.5 10.2 19.9 30.4
煤层-3 19.5 50.2 23.1 7.2
煤层-4 62.7 37.3
泥岩-1 60.4 4.1 9.4 26.1
泥岩-2 48.2 3.9 4.4 7.5 36
泥岩-3 56.5 3.4 5 35.1
表8  黏土矿物分析结果
Table 8  Analysis results of clay minerals
编号黏土矿物含量/%伊蒙混层含量/%
伊利石高岭石绿泥石伊蒙混层蒙脱石伊利石
煤层-1 6 88 6 25 75
煤层-2 9 91
煤层-3 7 93
煤层-4 10 84 6 25 75
泥岩-1 9 87 4 25 75
泥岩-2 13 47 24 16 20 80
泥岩-3 19 53 18 10 20 80

通过扫描电镜观察煤岩样品,发现其结构疏松,呈团块状结构,微裂缝发育,煤质及黏土矿物集合体均呈条带状分布(如图4所示)。综合岩矿分析和电镜观察结果,钻井液易于进入微裂缝,降低岩石强度,诱发井壁坍塌掉

13

图4  岩心扫描电镜

Fig.4  Core scanning electron microscope pictures

3.2 三压力剖面构建及优化设计

尼勒克地区地层中黏土矿物含量较高,地层强度较低,同时微裂缝发育,钻井液滤失进入微裂缝进一步降低地层强度,诱发井壁失稳掉块,需设计合理钻井液密度,平衡地层压力,支撑给井壁,实现安全钻

14

利用测井资料及岩心力学实验构建单井地质力学剖面,进而结合实钻井数据获得HDCS-2井的三压力剖面(如图5所示),确定各个层段的钻井液安全密度窗

15-17

图5  三压力剖面

Fig.5  Three pressure profile

三压力剖面显示该井钻遇地层为常压地

18。表层钻井液密度窗口较宽,地层破裂压力为2 g/cm3左右。自西山窑组(J2x)下部起,地层坍塌压力提升至1.1~1.2 g/cm3,破裂压力一般为1.9 g/cm3,部分夹层段低至1.5 g/cm3。由于大量强度较低的煤夹层存在,三工河组(J2s)和八道湾组(J2b)地层破裂压力的变化幅度较大,上部钻井液密度窗口为1.2 ~1.4 g/cm3。由于深部地层缺乏测井资料,根据最下部的趋势推测八道湾组(J2b)下部地层坍塌压力将进一步增加。根据三压力剖面,建议优化钻井工程设19-22,采用三开井身结构(如图6所示),二开进入三工河组下入套管,封隔上部西山窑组易失稳煤系地层,三开钻进三工河组(J2s)和八道湾组(J2b)等煤系地层;对比实钻二开井身结构,可有效减少煤系地层裸眼段长度,提高八道湾组深部煤系地层钻进和取心的安全性。同时建议钻井液密度为1.25~1.35 g/cm3,确保钻井液可以平衡地层压力,保持井壁稳定。

图6  优化后的井身结构

Fig.6  Optimized well configuration

4 结论与建议

HDCS-2井实施过程中通过优化钻井液参数、高黏钻井液洗井、爆炸松扣等技术措施,解决了长裸眼煤系地层坍塌掉块、提放钻具遇阻、埋钻等钻井复杂问题。并基于岩心全岩及黏土矿物分析和扫描电镜可知尼勒克地区煤系地层中黏土矿物含量较高,以高岭石为主,微裂缝发育,钻井液滤失进入微裂缝降低地层强度,诱发井壁掉块。利用测井资料构建了HDCS-2井的三压力剖面,该井钻探工程带来的一系列钻井复杂的主要原因是深部地层强度较低带来的地层坍塌压力升高,钻井液安全密度变窄,没有及时调整钻井液密度造成了井壁力学失稳。

建议后续该地区钻井工程采取以下措施:(1)优化钻井工程设计,采用三开井身结构,二开进入三工河组下入套管,封隔上部易失稳煤系地层;(2)采用高切力防塌钻井液体系,漏失量控制在5 mL以下,保护储层和稳定井壁;(3)井内出现掉块时可配置高黏钻井液(滴流)进行洗井,将掉块推举出井口;(4)慢速起下钻,减少激动压力和抽吸压力对井壁的破坏;(5)优化钻具组合,在煤系地层钻进中配置随钻震击器,处理掉块卡钻。

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