摘要
位于海拔4500 m青藏高原中北部的川西甲基卡锂矿3000 m科学深钻(JSD孔)终孔孔深3211.21 m、施工期仅为232 d,创造了青藏高原小口径固体矿产勘查孔深纪录及同类型钻孔全国效率纪录。本文从钻探设备及机具选型、钻探技术优化和施工组织管理等方面,系统分析了JSD孔的钻探效率提升措施。具体措施总结为,合理选择钻探设备与机具是基础,采用绳索取心液动锤钻进技术、环保冲洗液技术、孔内事故预防等特定钻探技术及方法应用是关键,标准化组织管理是保障。JSD孔高效钻进措施可为提高青藏高原深孔、特深孔施工钻探效率提供借鉴参考。
“川西甲基卡锂矿3000 m科学钻探”项目来源于南京大学地球科学与工程学院承担的南京大学卓越计划“川西伟晶岩型锂矿科学钻探”项目,山东省第三地质矿产勘查院负责钻探施工。项目要求在甲基卡矿区指定位置,完成设计孔深3000 m的科学钻探孔JSD孔,详细揭示甲基卡矿区3000 m以浅的地质信息。项目于2020年6月3日开钻,2021年1月21日终孔,终孔孔深3211.21 m,终孔孔径98 mm,累计采取岩心3202.25 m,岩心采取率99.72%,创青藏高原小口径固体矿产勘查孔深纪
项目位于甘孜藏族自治州雅江县,地处川藏高原东南缘,横断山脉中段,海拔4500 m,属丘状高原地貌。与内陆相比,高原地理环境与地质条件独特,高寒缺氧、气压低、紫外线强烈,施工环境条件差,橡胶管件、密封件老化快,设备故障率高。同时,施工区地处川西鲜水河断裂西南的甲基卡锂矿矿集区,是中国乃至世界上锂矿资源最集中的地区之一,是我国重要的伟晶岩型稀有金属成矿地区,靠近鲜水河、龙门山断裂带,地层破碎、可能发生地
本文从钻孔设计、钻探设备配置、钻探工艺、孔内事故预防与处理、施工组织管理等方面,对JSD孔高效钻进措施进行统计分析,为提高青藏高原深孔、特深孔施工钻探效率提供参考。
JSD孔初步设计为孔深3000 m直孔,终孔直径≮95 mm,岩心采取率≮85%,含矿段岩心采取率≮90%,终孔顶角≯15

图1 JSD钻孔结构示意
Fig.1 Borehole structure of JSD hole
除孔口管外,钻孔实际为四开结构,各开次质量指标完成情况良好。
孔口管:采用Ø175 mm单动双管提钻取心钻进至13.60 m后,采用Ø225 mm金刚石钻头扩孔,下Ø219 mm套管至13.60 m。用时2 d。
一开:采用Ø175 mm单动双管提钻取心钻进至64.58 m,下Ø168 mm套管。用时4 d。
二开:采用Ø150/122 mm“钻扩一体”绳索取心钻进工艺钻进至151.30 m,下入Ø140 mm套管。用时12 d。
三开:采用Ø122 mm绳索取心钻进工艺钻进至1244.60 m,下入Ø114 mm套管。用时68 d。
四开:采用Ø98 mm绳索取心钻进工艺钻进至1310.75 m后,采用Ø98 mm绳索取心液动锤钻进至3211.21 m。用时146 d。
JSD孔钻进时间如

图2 JSD孔钻进时间统计
Fig.2 Statistics of drilling time of JSD hole
不同孔段的台月效率和机械钻速如
开次 | 孔段/m | 机械钻速/ (m· | 台月效率/(m·台 | 备注 |
---|---|---|---|---|
开孔 | 0~13.60 | 1.24 | 204.00 | 提钻取心 |
一开 | 13.60~64.58 | 1.50 | 382.35 | 提钻取心 |
二开 | 64.58~151.30 | 1.24 | 216.80 | 钻扩一体绳索取心 |
三开 | 151.30~1244.60 | 1.42 | 482.34 | 绳索取心 |
四开 | 1244.60~3211.21 | 1.49 | 404.90 | 绳索取心、绳索取心液动锤 |
平均 | 1.46 | 415.24 |
JSD孔全孔机械钻速为1.46 m/h,台月效率415.24 m/台月。从
特深孔施工钻机选择要在考虑钻机具备设计孔深钻深能力,并有足够余量,能够满足孔内事故处理等要求基础上,综合施工区地形地貌、道路、水源、电力供应、气候等环境条件。本次施工地处高原,根据“大马拉小车”原则,考虑钻机维修、保养和修理方便,选择了HXY⁃9型钻

图3 HXY-9型钻机
Fig.3 HXY-9 drill
钻塔的使用要考虑其有足够的承载力,原则上钻塔承载负荷应大于钻孔设计孔深及孔径所用钻具总重力的2倍,在实施3000 m科学钻探工程时,一般采用钻塔高度≮20 m的四角式或A式钻
小口径施工时,多采用活塞式往复泵(单缸、双缸、三缸、四缸),现场常用双缸和三缸活塞式往复泵,它们均可输送高粘度、高密度的液体,具有输出特性波动小等特点。为节约能源,深孔钻进时采用BW300、BW320型等大排量泥浆泵作为生产用泵。JSD孔配套BW300/16型泥浆泵,可满足生产需要。
此外,JSD孔前期施工使用柴油发电机发电。有资料显示,与平原地区相比,海拔高度每升高1000 m,内燃机功率和扭矩性能指标下降8%~12%。当海拔>4500 m,发动机功率损失超过50
高原施工时,要充分考虑环境对钻探设备技术性能的影响,适当加大设备能力。实践证明,JSD孔的设备配置很好地满足了高海拔地区深孔钻探施工要求。
提高回次进尺是有效提高钻进效率的方法之一。前期研究表明,提高回次进尺长度,能够减少取心时间,明显提升台月效
开次 | 孔段/m | 回次数 | 总进尺/m | 平均回次进尺/m | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
开孔 | 0~13.60 | 6 | 13.60 | 2.27 | 提钻取心 |
一开 | 13.60~64.58 | 20 | 50.98 | 2.55 | 提钻取心 |
二开 | 64.58~151.30 | 32 | 86.72 | 2.71 | 绳索取心 |
三开 | 151.30~1244.60 | 401 | 1093.30 | 2.73 | 绳索取心 |
四开 | 1244.60~3211.21 | 509 | 1966.61 | 3.86 | 绳索取心 |
合计 | 968 | 3211.21 | 3.32 |
从
传统绳索取心内管打捞器打捞内管时,易发生内管脱落导致取心失败。随着孔深增加,绳索取心辅助时间随之增长。项目使用的改进型打捞器(见

图4 改进型打捞器
Fig.4 Improved overshot device
深孔作业在不提钻换钻头技术还未能普及的情况下,若频繁提钻换钻头,随着孔深增加,必然降低台月效率。因此,选择高效、长寿命的钻头是影响工程进度的重要因素之
合理的钻孔结构设计,是成功实施深部钻探的重要基础,同时也是选择钻探工艺、孔内护壁措施以及预测钻孔技术经济指标的重要依据之一。对深孔、特深孔施工来说,要综合考虑地质要求、地层情况、前期施工经验、设备和钻具能力、钻头(钻杆)直径与套管内外直径的配合、孔内是否下放试验测试仪器、钻探技术方法和措施。根据前期特深孔施工经验,采用大口径开孔,对上部地层熟悉条件下,按常规钻孔结构设计。在不能预测下部地层复杂情况前提下,可以增加一级套管结构,即增大一级终孔口径,为钻孔下部施工留有充分余
深孔、特深孔施工时,常采用绳索取心钻进技术,该技术能够有效减少提下钻次数,对提高钻进效率具有重要作用。JSD孔采用该技术钻进四开1244.60~1310.75 m孔段时,出现钻头打滑现象,回次进尺较低,机械钻速明显减小。为解决该问题,采用了绳索取心液动锤钻进技术完成了JSD孔1310.75~3211.21 m孔段施工(如
孔段/m | 钻进方法 | 累计进尺/m | 回次数 | 平均回次进尺/m | 机械钻速/(m· | 台月效率/(m·台 |
---|---|---|---|---|---|---|
1244.60~1310.75 | 绳索取心钻进 | 66.15 | 24 | 2.76 | 1.26 | 180.41 |
1310.75~3211.21 | 绳索取心液动锤钻进 | 1900.46 | 484 | 3.93 | 1.49 | 422.32 |
从
冲洗液是钻探技术的重要组成部分,被誉为钻探的“血液”。优质的冲洗液要具有良好的润滑性、流变性、抗温性、护壁性,悬浮、携带岩粉强且地表净化程度高。绳索取心钻进因其环状间隙小,对冲洗液的要求较高。JSD孔全孔大部分孔段地层完整,部分孔段裂隙较发育。上部第四系采用了固相冲洗液,下部主要采用以水解聚丙烯酰胺(PHP)为主要处理剂的无固相聚合物冲洗液。
除选择合适冲洗液配方外,根据孔内情况对冲洗液性能进行及时调整和维护是冲洗液能发挥其性能的重要影响因素之一。在钻进过程中,随时监测冲洗液性能参数,根据孔内情况,对冲洗液配方进行及时调整,以满足特深孔对冲洗液的要求,如:在部分裂隙发育孔段,每回次添加一定量聚乙烯醇;在四开2000 m以深孔段,孔内阻力增加时,每回次添加乳化油,以减少孔内阻
随着绿色勘查理念的普及,冲洗液作为钻探过程中绿色环保重要环节之一,其环保性能及环保处理对钻探工程具有重要意义。JSD孔实施过程中,全孔除尽量减少处理剂种类及用量外,冲洗液循环池、沉淀池、循环槽均采用特制箱体、PVC管等代替,冲洗液循环系统做到“泥浆不落地”。
特深孔地质岩心钻探施工具有很强的探索性,风险性大,存在大量模糊性、复杂性及不确定性,极易发生孔内事故。浅孔段施工时,孔内事故处理方法、事故处理机具可选择范围广,事故处理方便。深孔尤其是特深孔钻探时,口径小,环空间隙有限,一旦发生孔内事故,处理时间长,且容易发生二次事故。因此,针对孔内事故要以预防为
JSD孔施工组织管理利用了施工单位已成型的项目标准化管理,实行安全基础管理、生产现场工作生活、安全警示、作业现场布置、劳动防护、设备设施、生产作业、技术资料管理等标准化,采用直线型管理模式,实行项目负责制、岗位责任制,施工过程规范、有
(1)特深孔地质钻探时,不确定因素多,深部地层往往无资料参考且与预测存在较大差异,这就要求前期钻探设计要充分考虑各种复杂情况,保证钻探设备能力,钻进技术方法转换方便,储备应对突发复杂情况能力等。
(2)除外在环境条件、地层条件等客观因素不易更改外,深孔、特深孔施工效率主要受设备能力、钻孔结构设计、钻进技术方法、施工组织管理等多种主观因素影响。实际生产时,可根据实际情况,综合协调各项主观因素,达到提高效率的目的。
(3)经充分实践经验表明,在设备、地层条件允许前提下,尽量使用大口径向深部钻进为下部施工留有充分余地的施工方法对特深孔施工十分有利。同时,降低孔内事故率是提高钻探项目效率的重要方法之一,施工过程中要注意各项操作细节,尽量减少人为因素导致的孔内事故。
(4)在条件允许时,采用新技术、新方法、新机具是提高深部钻进效率的途径之一。根据孔内实际情况,如何选择适用的技术、方法、机具等,需要综合各项因素进行充分研究。如:在坚硬、“打滑”打滑地层,采用绳索取心液动锤钻进技术,配合加长岩心内管,能够有效提高回次进尺,提高台月效率从而提高钻进效率。
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