摘要
煤层气取心过程中,压力发生变化,会直接造成煤层岩心含气量及孔隙度等参数发生改变,这对煤层气体含量探测及煤层气成藏理论研究造成偏差。目前煤层气资源勘探取心采用的保压取心工具,保压能力低于50 MPa,不能满足深层煤层气资源精确勘查的需求。针对这一问题,研发了一种深层煤层气保压取心工具,保压能力60 MPa,单回次取心长度6.5 m,并通过理论分析、数值模拟、室内试验等方法验证了该工具的强度和安全性。在内蒙古某煤层气勘探井进行保压取心作业,共进行3筒保压取心,累计进尺9.4 m,收获岩心总长9.12 m,平均岩心收获率97%,保压成功率100%。研究结果表明:研制的深层煤层气保压取心工具性能可靠,可为煤层气、页岩气等非常规油气资源精确探测提供新的工具方法支撑。
煤层气是从煤岩中逸出的甲烷、二氧化碳和氮气等组成的混合气体,主要以吸附态赋存于煤孔隙中(70%~95%),少量以游离状态自由地存在于割理和其他裂缝或孔隙中(10%~20%),极少量以溶解态存在于煤层内的地下水中,属非常规天然气资
为了提高煤层气资源评价勘查精度,必须获取地层原位压力岩心来测量相关参数及建立计算模型。传统的取心工具不具备捕获压力岩心的能力,因此,开发一种可获取地层保压岩心的取心工具是当务之急。在过去的几年中,许多研究者对保压取心技术进行了研
工具型号 | 研究机构 | 最大保压能力/MPa | 岩心直径×长度/mm |
---|---|---|---|
PCB | 国际深海钻探计划 | 35 | Ø57.8×6000 |
PTCS | 日本 | 30 | Ø66.7×3000 |
FPC | 欧盟 | 25 | Ø50×1000 |
PCS | 国际大洋钻探计划 | 69 | Ø40×1000 |
HRC | 欧盟 | 25 | Ø50×1000 |
PTPC | 浙江大学 | 30 | Ø65×1000 |
PTPS | 中国石油大学 | 30 | Ø60×10000 |
TKP194-80B | 北京探矿工程研究所 | 50 | Ø80×6500 |
GW-CP194-80A | 中国石油长城钻探公司 | 50 | Ø80×6000 |
随着国家对煤层气资源勘查步伐加大,深层煤层气资源精确勘查需求显得尤为紧
保压取心工具的结构如

图1 保压取心工具的结构示意
注: 红色箭头表示钻井液循环的方向
取心过程如

图2 保压取心过程示意
参 数 项 | 数值 |
---|---|
工具长度/m | 9.2 |
取心直径/mm | 80 |
岩心长度(单回次取心长度)/m | 6.5 |
设计保压能力/MPa | 60 |
从取心过程可以看出,差动模块总成和取心模块总是关键机构,直接决定了保压取心作业的成败。
取心模块总成是保压取心工具中最重要的部件之一,主要功能为:(1)取心过程中获取岩心样品;(2)通过球阀关闭形成密闭腔体,实现提钻过程中内部岩心压力保持不变;(3)通过隔温层实现内部岩心温度保持不变。
取心模块总成的结构如

图3 取心模块总成结构
(1)连接套:上部与差动总成连接,底部与岩心管连接。钻完后,差动总成带动连接套,进一步带动岩心管向上,完成一系列机械动作,实现球阀关闭。
(2)单动轴承组:该结构将外管和取心模块总成分开,钻探取心过程中,保持岩心管不转动,减少其它机构对岩心的扰动。
(3)岩心管:用于存放压力岩心的管子。取心过程中,岩心从取心钻头逐渐进入岩心管。密封球阀关闭后,内部形成密闭压力腔体,保持岩心压力不变。
(4)密封球阀机构:密封球阀用于密封岩心压力,属于承压结构件。当连接套将岩心管拉过密封球阀时,球阀关闭,形成密闭腔体。
岩心管属于承压结构,当取心工具从井下提升到地面过程中,岩心管与密封球阀组成密封腔体,内部持续承受高压。因此,岩心管设计主要从材质、结构上考虑。设计的取心工具岩心管选用高强度不锈钢材质(0Cr17Ni4Cu4Nb05Cr17Ni4Cu4N不锈钢)。这种不锈钢是沉淀、淬水、马氏体的不锈钢,具有高强度、硬度和抗腐蚀等特性,屈服强度σS=1000 MPa,密度约为7.8 g/c
式中:Pb——爆破压力,MPa;P——设计压力,60 MPa;RP0.2——试验温度下材料屈服强度,MPa;——设计温度下材料屈服强度,MPa。
压力筒壁厚按照压力容器公式计算,当管子计算厚度ts/D0<1/6时,承受内压管的计算厚度:
设计管子壁厚为:
tsd=ts+C, C=C1+C2
式中:D0——管子外径,mm;——设计温度下材料的许用应力,MPa;——焊接系数;tsd——管子设计壁厚,mm;C——厚度附加量之和,mm;C1——厚度减薄附加量,mm;C2——腐蚀或腐蚀附加量,mm;Di——管子内径,mm;Y——计算系数,当ts/D0<1/6时,参考
材料 | 温度/℃ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
≤482 | 510 | 538 | 566 | 593 | ≥621 | |
铁素体钢 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 |
奥氏体钢 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 |
其它韧性金属 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
管子外径设定为D0=115 mm,根据公式计算得出壁厚≮3.77 mm,出于安全考虑,管子壁厚设定为6 mm(安全系数1.5)。
为了进一步验证岩心管的可靠性,对管子进行了力学校核。对于高压厚壁的容器而言,设计时主要考虑避免过度的塑性变形或过大的弹性变形。衡量变形程度的准则有3个,即弹性失效准则、塑性失效准则、爆破失效准则。厚壁容器设计中,采用弹性失效准则,根据弹性最大应变能理论推导出岩心管最大理论应力为:
式中:μ——材料料泊松比;K——容器外、内径比值。
计算得到管子承受的最大应力为685.44 MPa,小于材质许用屈服值(1000 MPa),形变较小,满足设计要求。
为了确保岩心管的安全和正常操作,使用软件分析管子在60 MPa作用下的von Mises应力和最大等效应变(

图4 60MPa载荷下岩心管von Mises应力分布

图5 60MPa载荷下岩心管等效应变分布
从有限元分析结果来看,岩心管最大应力为573 MPa,远小于材料许用应力(1000 MPa),满足设计要求。
取心过程中,当岩心完全进入岩心管后,差动模块总成通过连接套将取心模块总成向上提升出球阀中心孔,然后关闭球阀,实现压力密封。差动模块动作执行的可靠性关系到取心工具保压成功效果。

图6 差动模块总成的结构和工作原理
从工作原理看,差动机构启动需要的力满足:
式中:PC——液压压力,Pa;A——受压接触面积,
式中:——O形环和密封表面之间的摩擦系数;D——密封面直径,m;E——O形圈材料的弹性模量,Pa;d——O形环槽内径,m;r——O形圈的截面半径,m。
根据上式,计算摩擦力为582 N。
式中:——材料剪切强度,Pa;Ab——销的横截面积,
计算得到需要最少PC≥7.3 MPa的液压压力实现差动解锁。
为了验证差动模块启动压力,保障取心工具差动动作的可靠性,在室内进行差动压力试验。试验时外管的顶部连接到液压泵,钢球提前放在差动总成的底座上,堵塞液压流道。开启液压泵,向差动机构内部注入液压压力,当限位销钉受力大于其剪切应力强度后,限位销钉发生塑性变形进而被剪断。试验结果见

图7 差动模块启动压力试验数据
将取心工具从井下提升到地面之后,保压取心工具的外部压力将降低到环境压力,而岩心管内部压力仍为井底压力。在这种情况下,工具整体密封能力将直接影响系统内的最终压力。为了验证取心系统的压力密封能力,在室温下进行了取心工具耐压室内试验。试验时向取心工具岩心管内注入水压,并实时记录压力随时间变化情况。记录的结果如

图8 取心工具压力试验数据

图9 取心工具压力试验现场
为了验证设计的保压取心工具在实际取心作业中的性能,在内蒙古一煤层气资源勘探工程中进行了煤层气保压取心作业。

图10 保压取心作业照片
按照保压取心实施方案,该井共开展煤层气保压取心3筒,井深2810 m(井底静液柱压力约34 MPa),累计进尺9.4 m,收获岩心总长9.12 m,平均岩心收获率97%(详见
筒次 | 井段/m | 进尺/m | 岩心长/m | 收获率/% | 地面压力/MPa | 保压率% |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2810.40~2815.35 | 4.95 | 4.82 | 97.34 | 28.24 | 83.1 |
2 | 2815.35~2817.35 | 2.0 | 2.0 | 100 | 28.12 | 82.7 |
3 | 2817.35~2819.80 | 2.45 | 2.3 | 93.88 | 29.27 | 86.1 |
(1)研制的煤层气保压取心工具单回次最大取心长度为6.5 m,取心直径80 mm,最大保压能力60 MPa。
(2)根据计算,承压岩心管的壁厚应不小于3.77 mm,实际壁厚为6 mm。通过仿真计算及室内压力试验结果可以保证设计的取心工具的安全性。
(3)煤层气保压取心现场作业表明,研制的煤层气保压取心工具运行平稳、性能可靠,达到了设计的要求和现场应用条件,该工具的成功研制,有助于提高煤层气资源勘查精度。
(4)建议进一步推广煤层气保压取心技术与工艺方法,配套研制煤层气保压取心岩心后处理技术装备,增加煤层气保压取心作业效率,提高资源勘查精度。
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