摘要
裸露型岩溶区岩溶强发育、水文地质条件复杂,受污染的地下河系统通道隐蔽性强、污染防治难度大。本文以坪桥地下河系统污染防治工程为例,在近污染源的主径流通道实施“地下水防渗帷幕+污水抽排”工程措施实现近源截排。施工面临岩溶破碎地层易掉块卡埋钻、钻效低及岩溶强发育段浆液扩散距离远等难题。通过配备适宜的钻进工艺,采取纯压式灌浆、水泥砂浆灌填溶洞、低压限量及速凝浆液灌注等灌浆控制措施,保证了工程进度质量,实现了源头治理污染地下水的目的。“近源截排”对类似水文地质条件下地下水污染防治提供可借鉴的地学治理模式。
贵州处于我国西南岩溶地区核心地带,是长江珠江上游重要的生态屏障,岩溶地下水是贵州生产生活的重要水源和生态环境的重要组成部
贵州裸露型岩溶山区地表岩溶洼地、落水洞、天窗等个体形态密布,岩溶强烈发育,含水性极不均一,地下河系统发育,岩溶水文地质条件复杂、岩溶通道隐蔽性强及各向异性、污染防治难度
长江经济带西南裸露型岩溶山区遵义市坪桥地下河系统污染防治试点项目(一期)是2021年第一批中央水污染防治资金预算项目及首个西南岩溶地下河污染修复类项目,共分为6个阶段实施,其中项目治理工程(简称“遵义坪桥地下河系统污染防治工程”)属于最关键的阶段。工程地点位于遵义市红花岗区深溪镇坪桥工业园区,紧邻坪桥工业园区1号、2号废渣处置场。场内高污染浓度渗滤液经1号、2号废渣处置场间径流污染通道进入地下水系统,恶化坪桥地下河出口及湘江河水质。在勘察探明径流污染通道之一(处置场2号坝东部抽排竖井—J02监测井—CK6、CK11钻孔一线
工程区属裸露型岩溶区,大面积出露三叠系中统关岭组第二段(T2
岩溶带 | 地层岩性特征 | 存在问题 |
---|---|---|
岩溶强发育 |
标高800 m至地表为三叠系中统关岭组第二段(T2 |
(1)岩溶发育破碎地层易孔斜; (2)岩溶裂隙、溶洞发育的有效段常规浆液漏失严重、易窜浆、浆液扩散距离远及且灌注十分困难,对工程成本、进度等影响大; (3)无效段孔壁见掉块和窜浆,易卡塞或固结钻具、灌浆栓塞, (4)取心钻进钻效低 |
岩溶微发育 |
标高800 m以深为三叠系中统关岭组第二段(T2 |
从阻隔、抽出处理、可渗透反应格栅、监测自然衰减、原位化学氧化/还原、原位生物修复、渗透反应墙等地下水污染防治常用技
污染源处于岩溶地下水系统上游区域,地下水来水量和污染源附近受污染地下水水量远小于出口水量,对应处理成本也低很多。含水溶蚀裂隙分散,无法直接利用钻孔将大部分污染水抽出处理,需在污染源下游合适的污染通道断面上实施地下帷幕工程,将污染地下水进行截流蓄积后再利用排污钻孔抽出地表进行处理或回用(

图1 “防渗帷幕+污水抽排”方案示意
Fig.1 Schematic diagram of “anti⁃seepage curtain+sewage pumping and drainage” scheme
防治工程实施应消除废渣渗滤液经已治理污染径流通道(带)或其他通道(防渗帷幕抬高局部地下水水位)影响/污染下游地下水水质,需有效控制防渗帷幕顶界高程,截断污染主径流带并形成有效的污染水截流调蓄库。根据勘察结果、现场施工条件及工程费用等作下述优化:
(1)防渗帷幕工程垂直于地下水污染主径流带、两侧边界以勘察探明的污染羽侧向边界外延并结合现场施工条件,帷幕轴线在边界处折向污染源呈“U”型布置、帷幕轴线长150 m,形成帷幕调蓄库截流蓄积污染地下水。
(2)帷幕顶界高程830 m,即以区内丰水期历史最高地下水水位高程(825 m)+5 m为准,帷幕底界揭穿下部泥质灰岩夹泥岩弱透水层10 m。
(3)污染抽排孔布置在帷幕上游与污染源之间的污染主径流带上,及时抽出蓄积污染水。
防渗帷幕采用双排钻孔防渗,孔距和排距均为1.5 m,梅花型布置,计196个灌浆孔。施工次序先下游排(X排)后上游排(S排),上、下游排按2序施工,Ⅰ序孔和Ⅱ序孔均距3 m。帷幕钻孔顶高程873~876 m、底高程787~821 m(以进入泥质灰岩>10 m),帷幕顶界(高程830 m)以下是有效段,高程830 m至地表为无效段,钻孔终孔孔径≥75 mm,注浆压力≮1.0 MPa。
(1)帷幕钻孔数量多、工序繁琐、工期紧张(工期3个月),常规的施工组织作业方式和取心钻进工艺不满足工期要求。
(2)施工区域岩溶强发育,裂隙溶洞分布密集、岩体破碎,钻孔易偏移或垮塌掉块卡
(3)主径流带干溶洞和连续性裂隙发育,且通道连通性极好,常规的灌浆措施浆液扩散距离远、帷幕形态不可控、灌注时间长、注浆量
(4)相邻钻孔灌浆段岩溶裂隙相互窜通,灌注浆液易受相邻钻孔钻井液冲蚀、稀释影响,造成防渗质量降低及浆液上窜固结钻孔内钻具引发孔内事故。
根据帷幕钻孔施工顺序、工作量及技术和工期要素,投入3个作业班组全天候作业,根据3个班组设备能力、数量、技能水平、区段帷幕钻孔深度(有效段长度)、岩溶发育情况等将帷幕钻孔分3个作业区段,以40 d完成帷幕钻孔,60 d完成防渗帷幕全部工作。防渗帷幕钻孔施工主要设备投入及帷幕钻孔计划见
设备名称 | 规格型号 | 数量 | 施工部位 | 区 段 | 单机效率/(孔· | 单孔用时/(d· | 孔深/m | 有效段/m |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
钻机(含泵) | JDL300 | 4 | 1班组 | X1~X20,S1~S19 | 9.0 | 3.89 | 86.8~84.4 | 42.8~40.4 |
XY180 | 10 | 2班组 | X21~X68,S20~S67 | 8.4 | 4.16 | 83.9~62.4 | 39.9~18.4 | |
XY-2 | 6 | 3班组 | X69~X99,S68~S97 | 9.33 | 3.75 | 62.1~54.5 | 18.1~8.8 | |
帷幕灌浆 | GZJ400型高速制浆机/ATT8500F型自动记录仪各3套、双层搅拌桶6台、BW250型泥浆泵6台、200 kW发电机组1台 | |||||||
其他 | KXP-1型测斜仪6套、JP150型砂浆搅拌机3台 |
钻孔结构和钻进工艺是帷幕施工的关键要素,其孔径与钻进效率直接影响帷幕施工效率、质量及成
(1)先导孔金刚石提钻取心钻进:开孔Ø110 mm、终孔Ø91 mm,钻时3.5~4.5 d/孔、灌注0.5~1.5 d/孔。
(2)质量检查孔绳索取心钻进:开孔Ø110 mm、终孔Ø75 mm,钻时2.5~3.0 d/孔、较金钢石提钻取心钻进缩短1.0~1.5 d/孔,提高了钻进效率和岩心采取率。
(3)全面破碎钻进:一般灌浆孔采用复合片全面破碎钻进,在试验3个钻孔后推广,岩屑随钻遇的裂隙溶洞流失、各灌段孔斜偏差<1.5%、孔内沉砂(0.15~0.18<0.2 m)等钻孔质量指标均满足要求,钻时2.0~2.5 d/孔,较取心钻进缩短1.5~2.0 d/孔。帷幕工程实际施工时间52 d,比预计提前8 d,提速效果较好。
(1)大区域协作、小区块突进加快施工进度。
(2)相邻钻孔错深>15 m,错时进入有效段,避免灌注浆液冲失、稀释,并防止浆液上窜固结孔内钻具引发孔内事故。
(3)钻进过程中应详细记录岩性变化和裂隙溶洞的位置、规模及充填情况等,有效段遇较大的溶洞,需将该溶洞单独作灌浆填充处理直至压水试验满足要求后再继续钻进。
(4)钻孔偏距(孔斜)控制措施。岩溶强发育地层裂隙溶洞分布密集、岩体破碎,钻孔轴线极易偏斜导致偏距超出设计和规程要求,采取了以下偏距(孔斜)预防措施:①钻机安装后调平钻机、校直立轴,确保三角架中心、立轴中心及钻孔中心三点一线,并定期校核钻机水平;②使用长直粗径钻具防斜,钻具长度≮4.5 m、钻头与钻具直径差6~10 mm;③加密测控斜:孔口以下10 m、20 m孔深测一次孔斜(计算偏距),帷幕灌浆段每灌段测一次孔斜,偏距(孔斜)超过允许值,及时采取措施纠偏;④使用较低钻压和转速控制防斜:Ø110 mm孔径钻压7~8 kN、Ø91 mm孔径钻压6~7 kN,Ø75 mm孔径钻压5~6 kN,转速200~300 r/min;⑤钻遇岩溶裂隙(溶洞)和地层变化,适当减速降压,随时注意纠正钻孔偏斜。控斜效果见
钻孔深度/ m | 孔数/ 个 | 设计/规程 允许偏距/m | 实际偏距/m | 结论 |
---|---|---|---|---|
54.60~60.34 | 56 | 1.29~1.5 | 0.32~0.55 | 满足要求 |
61.45~70.00 | 40 | 1.5~1.75 | 0.35~0.67 | 满足要求 |
70.00~80.00 | 44 | 1.75~2.0 | 0.45~0.68 | 满足要求 |
80.00~87.65 | 56 | 2.0~2.17 | 0.55~0.85 | 满足要求 |
灌浆孔无效段距离长、岩溶裂隙发育、岩体破碎,易掉块卡埋灌浆栓塞,有效段裂隙溶洞较发育,从施工安全和进度方面考虑,采用设备较简单、操作便利、有利于加快施工速度的纯压式灌注工
(1)制浆材料以P.O42.5普通硅酸盐水泥(80 μm孔筛余量<5%)为主,大岩溶裂隙/溶洞添加粉煤灰、水玻璃。
(2)高速搅拌机(转速≮1200 r/min)制浆、搅拌时间≮30 s。
(1)开灌比根据灌段透水率调整:q≤20 Lu时开灌比5∶1;q=20~30 Lu时开灌比3∶1;q=30~40 Lu时开灌比2∶1;q>40 Lu时开灌比1∶1、复灌0.5∶1。
(2)灌浆压力从低压逐步升高至达到设计压力,先以0.3~0.6 MPa压力灌浆后逐步升高,结束压力1.0 MPa,敏感地层(压力无增加、注入量猛增、无充填溶洞)适当降低≮0.8 MPa。
(3)流量根据灌段透水率控制:透水率q<5 Lu时流量2~3 L/min;q=5~10 Lu时流量3~5 L/min;q=10~20 Lu时流量8~10 L/min;q>20 Lu时流量>10 L/min,快速灌完已拌制好的浓浆液。
(4)浆液配比调整:压力不变、注入率持续减少,浆液配比不变;浆液注入量>300 L或灌注时间已达30 min而灌浆压力和注入率均无改变或改变不显著,灌浓一级浆液;注入率>30 L/min越级浓浆灌注。
(5)灌注结束:压力1.0 MPa、注入率≯1 L/min、屏浆30 min平均注入率≯1 L/min,岩溶裂隙、溶洞发育灌段以灌注量控制浆液扩散距离,已灌注水泥量达2.0 t(注入量400 kg/m)未达结束标准,待凝复灌。
主径流带及附近部分帷幕钻孔有效段溶蚀裂隙、溶洞强发育,透水率一般≥50 Lu,常规灌注措施存在浆液扩散距离远、灌注时间长、灌注材料浪费大等灌浆难题,同时浆液远距离扩散易大范围堵塞地下水通道引发地下水系统水力学环境改变。施工中根据岩溶发育情况以及透水率结果分类采取浆液扩散控制技术措施,有效的将浆液扩散范围控制在一定范围内形成防渗帷幕墙(

图2 防渗帷幕墙剖面
Fig.2 Cross sectional view of the impermeable curtain wall
(1)水泥砂浆灌填溶洞:下游排Ⅰ序孔在污染主径流带5个帷幕钻孔标高815~823 m遇0.2~0.5 m溶洞,采用导管灌注水泥砂浆灌填溶洞空间“先堵”的措

图3 砂浆灌填溶洞示意
Fig.3 Schematic diagram of mortar grouting in dissolution voids
(2)水泥注入量达400 kg/m仍不起压或低压维持不变,采用低压、限流、限量等自流式灌
(3)速凝浆液+自流式限灌:水泥注入量达800 kg/m仍不起压,添加3~5%水玻璃加快水泥浆在通道中变稠/凝固,缩短浆液扩散距离,同时控制注入率10~30 L/min、候凝2~3 h复灌至达到结束条件。
(4)现场试验水∶水泥∶粉煤灰比例为0.6∶1∶0.3的水泥粉煤灰混合浆
根据钻遇地层岩性、水文地质特征对钻进效率的影响,为确保抽排井施工质量和提高钻井效率,使用长粗径硬质合金钻具取心钻进和空气潜孔锤钻进。
(1)长粗径合金钻具圆孔防斜。表层段0~1.50 m为第四系为粘土夹砾石,采用Ø300 mm空气潜孔锤钻进3.0 m,并以Ø280 mm长粗径合金防斜钻具圆洗孔,下Ø273 mm管并水泥固结止水。
(2)空气潜孔锤钻进。基岩段采用能实时采集井内岩溶裂隙通道情况和受污染地下水位埋深、涌水量等特征参数并疏通污染水来水通道及井底清洁和钻效较
两口排污井分别采用10

图4 自动控制抽水设施安装示意
Fig.4 Schematic diagram of installition of the automatic induction pumping facility
帷幕灌浆结束后,每单元及灌注量大或岩溶强发育部位实施18个检查孔,加权平均透水率为0.42~2.51<3 Lu。污染主径流通道3~4单元6个检查孔与邻近钻孔灌浆前压水试验结果(
检查孔 | 临近钻孔 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孔号 | 钻孔深度/m |
有效段 压水段数 | 透水率/Lu | 加权平均透水率/Lu | 孔号 | 钻孔深度/m |
有效段 压水段数 | 透水率/Lu | 加权平均透水率/Lu | ||
有效段 | 孔深 | 有效段 | 孔深 | ||||||||
JC3-1 | 40.43 | 84.03 | 8 | 1.8~2.8 | 2.3 | X21 | 44.36 | 87.86 | 8 | 52.5~0.9 | 20.22 |
S21 | 39.97 | 83.67 | 8 | 29.60~2.5 | 6.87 | ||||||
JC3-2 | 38.14 | 81.94 | 7 | 1.94~2.87 | 2.33 | X26 | 37.65 | 81.53 | 7 | 34.1~1.1 | 15.5 |
S25 | 37.8 | 81.6 | 7 | 10.2~1.8 | 6.04 | ||||||
JC3-3 | 36.90 | 80.70 | 6 | 0.58~2.98 | 1.68 | X28 | 36.79 | 80.68 | 7 | 34.10~1.75 | 18.38 |
S27 | 36.81 | 80.70 | 7 | 14.1~1.21 | 6.60 | ||||||
JC4-1 | 34.80 | 78.60 | 6 | 0.67~2.8 | 1.61 | X32 | 35.03 | 78.83 | 7 | 34.60~0.9 | 18.19 |
S32 | 34.59 | 78.39 | 7 | 23.86~1.14 | 9.76 | ||||||
JC4-2 | 35.21 | 79.01 | 6 | 1.44~2.54 | 2.04 | X35 | 35.17 | 19.06 | 7 | 40.4~2.40 | 16.39 |
S35 | 33.13 | 77.00 | 7 | 10.5~1.5 | 5.96 | ||||||
JC4-3 | 31.35 | 75.15 | 6 | 1.78~2.74 | 2.32 | X40 | 31.29 | 75.19 | 6 | 25.9~0.8 | 12.88 |
S39 | 31.67 | 75.57 | 6 | 21.7~0.9 | 12.54 |
地下水防渗帷幕结束后,通过渗流观测孔及抽排井(PWZK1、PWZK2)地下水水位观测,帷幕上游地下水位标高由815.68 m上升至823.35 m,帷幕下游区域地下水位无变化,防渗帷幕实施前后地下水水位变化剖面见

图5 防渗帷幕实施前后地下水水位变化剖面
Fig.5 Cross sectional diagram of ground water level changes before and after the implementation of impermeable curtail
抽排井(PWZK1、PWZK2)未抽水时下游地下河出口NH
(1)地下水帷幕工程汇集受污染的地下水、抬升受污染地下水水位形成地下调蓄库,实现源头阻控受污染地下水、防止污染进一步扩散和改善下游江河水质的地下水系统污染防治效益。
(2)通过对地下水系统上游邻近污染源的污染主径流通道实施“近源截排”,对污染地下水开展近源抽排并回用,降低下游污染受体的污染物排放浓度,极大程度缓解甚至清除末端高昂持续的污水处理投入问题,建议政府和有关企业制定相关标准规范,推广该项技术。
(3)强岩溶带采用水泥砂浆分次多层限量灌填溶洞、速凝浆液+自流式限灌以及低压、限流、限量自流式灌浆等灌浆工艺,在帷幕线一定范围内形成防渗帷幕墙,有效控制浆液扩散范围,避免浆液远距离扩散堵塞周边的地下水通道。
(4)污染源处于水文地质条件复杂的地下水系统上游区域的污染治理项目,采用”近源截排“的地下水污染防治地学治理模式是可行和有效的。
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