摘要
泸州深层页岩气储层埋深达4000 m,属于高压力地层,所钻遇石牛栏组地层岩性为含砂泥岩,本区内多口井钻遇高压裂缝气,溢流及井漏风险大,时常出现高套压事件;同时一些井存在采用高密度钻井液钻进至类似地层时发生漏失后又返吐的现象,给堵漏和钻进作业带来较大困难。针对该类呼吸性地层井漏,以Y101H3-4井为例,现场试验了一系列堵漏方法及措施,结果表明:常规堵漏工艺对呼吸性地层堵漏效果不佳,堵漏材料粒径难以匹配,易导致封门堵漏失败;针对同平台邻井实钻油气显示情况,合理降低钻井液密度有助于堵漏作业实施;油基水泥塞是解决此类呼吸性井漏最有效的工艺技术,但前提条件是确定合理钻井液密度,降低注水泥过程中的返吐量,防止水泥浆与钻井液直接接触污染。在泸州区块采取降密度+注油基水泥塞堵漏是解决呼吸性地层井漏的最佳方法,可快速解决该类地层的堵漏难题。
泸州深层页岩气位于四川盆地川南构造,中石油2017年开始在该区块进行深层页岩气大规模勘探开发,目的层为龙马溪组一号层①-②号小层。本区块钻井施工在茅口组、栖霞组及韩家店、石牛栏组等地层容易发生井漏,主要表现为裂缝性漏失和诱导性漏失,部分井甚至发生过恶性井漏及漏喷同存等问
Y101H3-4井是部署在四川盆地泸州区块的一口页岩气水平井,属于川南低褶带九奎山构造。本井采用四开井身结构(如
本井石牛栏组地层岩性为灰质泥岩及砂质泥岩,地层埋深2700~3155 m,设计地层压力系数只有1.85 g/c
本井四开用Ø215.9 mm钻头钻进至井深2693 m时第一次发生井漏,漏速12 m³/h,层位石牛栏组,岩性灰色灰岩,钻进排量29 L/s,泵压28 MPa,钻井液密度2.20 g/cm³。后续在2693~3130 m井段钻进过程中,合计发生井漏14次,漏速1.8~12
(1)受高密度钻井液的影响,抢钻过程中持续漏失返吐。因邻井在石牛栏组出现高套压事件且工区内在该地层出现溢流的井数较多,为了确保井控安全,钻井过程中采取高密度钻井液,远高于设计地层压力系数,导致堵漏后持续漏失。
(2)堵漏材料的粒径与裂缝孔隙难匹配。本井石牛栏组地层主要为泥岩及灰质泥岩,裂缝尺寸为纳米-微米级,单向封堵剂、随钻堵漏剂、复合堵漏剂I型、云母片等堵漏材料粒径>0.5 mm无法进入地层裂缝,造成堵漏材料封门导致堵漏失败;粒径在100~500 μm的一袋式堵漏剂及刚性堵漏剂和1000目的超细碳酸钙能进入漏层,但因地层返吐导致堵漏材料无法驻留且颗粒较小无法起到很好的架桥和粘连作用,导致堵漏效果较差。
(3)对于微裂缝地层漏失,且伴随返吐现象,漏速<15
针对常规堵漏材料及工艺存在的问题和不佳的堵漏效果,试验了油基水泥浆堵漏技术,即向漏层位置注入油基水泥塞以提高石牛栏组地层的承压能力,为后续龙马溪组高压气层的钻进提高安全窗口。
油基水泥浆与前置液、钻井液易发生互窜,导致留在井筒内的水泥塞段较少;同时本井存在返吐现象,施工时钻井液和水泥浆易直接接触,发生污染闪凝和“插旗杆”事故。同时因高密度油基水泥浆是第一次在泸州Y101井区使用,没有可供借鉴的经验。
为注油基水泥浆施工中安全顺利,并确保水泥塞的质量和堵漏效果,要求油基水泥浆性能指标符合

图1 油基水泥浆(白油+50 g)稠化试验
Fig.1 Oil‑based cement slurry (white oil+50g) thickening experiments

图2 相容性试验结果
Fig.2 Compatibility experiments
(注:油基水泥浆∶隔离液∶油基钻井液1∶1∶1)
Y101H3-4井在石牛栏组发生呼吸性漏失后,经多次常规堵漏无效,间断抢钻至井深3130 m进行注油基水泥浆堵漏,钻进过程中持续有5~15
在同区块的Y101H37-4井四开使用密度2.15 g/c
2口井的实践表明,油基水泥浆堵漏技术可以有效应对像韩家店-石牛栏组呼吸性地层的井漏,并提高地层承压能力。
现场应用表明,呼吸性井漏漏速一般在5~20
(1)泸州区块韩家店-石牛栏组属高压气层,钻进过程溢流风险大;平台第一口井可采用高密度钻井液,其余井可依据实钻情况合理降低钻井液密度,减少井漏风险。
(2)对于韩家店、石牛栏组等泥岩及微裂缝发育地层,发生井漏后漏速不大但可能发生返吐现象,进行常规堵漏要合理匹配堵漏材料的粒径及比例,增加细颗粒堵漏比例,进行2~3次堵漏无效后改变堵漏工艺。
(3)常规堵漏材料在呼吸性地层中堵漏效果不佳,主要原因是微裂缝地层堵漏材料粒径难以匹配,极易导致封门无法挤入地层,粒径较小颗粒能进入地层,但是受返吐影响无法驻留,无法达到暂堵效果,建议进行类似地层的封堵性实验评价。
(4)油基水泥浆堵漏及提承压的前提要确保降密度至合理范围,确保不漏不吐的情况下注水泥塞,确保施工安全。通过现场使用效果对比分析,降密度+注水泥塞堵漏是解决呼吸性地层井漏的最佳堵漏工艺技术之一。
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