摘要
四川盆地泸州区块深层页岩气储层具有地层温度和压力高的特点,致使旋转导向仪器故障率高,四开平均钻井周期长;同时受井眼轨道“低造斜点+高造斜率”设计和长水平段轨迹频繁调整的影响,起下钻和下套管摩阻大。针对上述难题,通过现场试验,形成了降钻井液密度控压钻井、地面降温系统、旋转下套管等关键技术。现场应用表明:钻井液密度从2.20 g/c
泸州深层页岩气地处四川盆地川南构造,中石油西南油气田2017年开始在该区块进行深层页岩气大规模勘探开发,目的层为龙马溪组一号层①-②号小层。截至2021年底已完成200余口的页岩气水平井施
泸州区块深层页岩气平均埋深3700~4100 m,水平段长度1500~2200 m,钻遇地层及岩性情况如
泸州深层页岩气井一般采用四开井身结构(如

图1 泸州深层页岩气井身结构示意
Fig.1 Structure diagram of deep shale gas wells in Luzhou
依据该地区钻遇的地层情况和设计井身结构,四开所钻地层为栖霞组、石牛栏组、龙马溪组,其中石牛栏组地层为含裂缝气高压
泸州深层页岩气龙马溪目的层平均埋深3700~4100 m,地温梯度3.5
受地层条件的制约,泸州区块页岩气水平井轨迹设计大多采用圆弧曲线剖面设计(如

图2 泸州深层页岩气井剖面设计
Fig.2 Profile of the deep shale gas well in Luzhou
通过总结前期钻井的施工经验,降低钻井液密度需要在满足井控安全的前提下实施,通过对该地区地质和工程条件分析,总结出该地区在四开钻井过程中降低钻井液密度需要具备的3个条件:一是采用2.25~2.30 g/c
同时,降低钻井液密度还需要配套旋转防喷器和地面控压管汇以保障井控安全。如钻遇高压气层或者裂缝气发生气侵或者溢流时,可通过旋转控制头和控压管汇,给井口施加3~5 MPa的回压确保井控安全的前提下,实现控压钻进;如井口回压超过5 MPa仍无法压稳地层,则采取正常的井控程序关井,然后提高钻井液密度实现平衡钻井。
在泸州区块多口水平井试验了降低钻井液密度控压钻井技术,机械钻速获得了明显提升,大幅度降低了钻井周期,整体应用效果较好。从
泸州区块深层页岩气埋藏深且地温梯度大,同时为了提速采用“直螺杆+旋转导向工具”的钻井方式,仪器从造斜段进入水平段后温度逐渐从120
该降温系统主要由循环泵、散热器、换热器、温控系统组成(如

图3 地面降温系统示意
Fig.3 Schematic diagram of the surface cooling system
工区内已使用100多口井,通过地面降温系统,钻井液处理量从原来的120
受高造斜率及轨迹频繁调整的影响,该地区水平段钻井具有摩阻大的难点,如

图4 Ø139.7 mm套管下入摩阻及屈曲分析
Fig.4 Friction and buckling analysis while running Ø139.7mm casing
针对下套管困难的问题,通过在顶驱上安装旋转下套管装置,试验了旋转下套管工艺。旋转下套管装置的工作原理是:装置本体上方通过配合接头与钻机顶驱系统连接,装置本体下方配置液压卡瓦,该卡瓦结构尺寸与生产套管尺寸相匹配,当井口套管紧扣后,下放钻机游动系统使套管节箍和本体缓慢进入液压卡瓦,再利用配套液压系统施加10~12 MPa的压力推动液压卡瓦夹紧套管,进而可以利用顶驱转动套管串,从而实现旋转下套管。旋转下套管过程中顶驱转速在30~50 r/min,扭矩控制在25 kN·m以内,套管串可以匀速下放至井底。
在泸州区块长水平井下套管过程中应用旋转下套管技术有效减少了井下卡套管风险。通过采用该工艺技术,使得下套管摩阻从未使用前的400 kN以上下降至160 kN以内,下放时旋转扭矩在26 kN·m以内,使套管顺利下入长水平段,下套管时间从原来的65 h降至45 h,满足了6800 m井深及2600 m长水平段深层页岩气水平井产层套管安全顺利下入的要求。旋转下套管技术应用效果如
针对泸州深层页岩气钻井过程中钻井液密度高导致机械钻速低、井底高温导致旋转导向仪器故障率高、长水平段产层套管下放困难等3项难题,形成了降钻井液密度控压钻井、地面降温系统、旋转下套管等关键技术,通过现场试验,有效缩短了钻井周期,能够应用于深层页岩气钻井提速提效。
(1)泸州深层页岩气目的层龙马溪组地层井壁及地层压力较稳定,具备降钻井液密度控压钻井的条件,可将钻井液密度从2.35 g/c
(2)配套地面降温系统,有效降低钻井液出入口温度,从而降低旋转导向仪器的工作温度,可降低仪器故障率,从而减少起下钻次数,缩短四开钻井周期。
(3)针对泸州深层页岩气长水平段摩阻大的问题,应用旋转下套管技术,可大幅降低下产层套管摩阻,同时可避免套管损坏及失效,保障井筒完整性。
(4)建议继续研发更强的地面冷却系统,进一步降低井底钻井液温度,使旋转导向仪器故障率进一步降低。
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