摘要
孟加拉国某新建燃煤电厂项目所处场地属于海相沉积地层,桩基工程采用钻孔灌注桩。为了解决孟加拉国新的施工工况带来的新的施工问题,按照中国的工程建设标准进行施工,并采用旋挖钻孔灌注桩后压浆施工技术,很好地解决了钻孔沉渣和桩侧泥皮对基桩承载力的影响,提高了基桩承载力,试验检测结果表明,达到了Ⅰ类桩的标准。通过后压浆技术在本项目的成功应用,总结出现场操作控制措施,为“一带一路”国家钻孔灌注桩后压浆施工技术提供借鉴经验。
孟加拉国某新建燃煤电厂项目位于吉大港市孟加拉湾东岸,当地运输条件不良,小件物资可以通过陆路运输,大部分物资需通过临时码头运至现场。BOT区域主要构筑物基础下部采用钻孔灌注桩进行施工,所处场地属于海相沉积地层,60.00 m深度范围内地层自上而下主要包括:①杂填土;②软/中软粉质粘土层;③坚硬的粉质粘土层;④松散中密粉砂层;⑤密实粉砂层,持续到所有的勘探孔底。勘察结果剖面图如

图1 BOT区域勘察结果剖面
Fig.1 Profile of geo‑investigation results in the BOT zone
桩基设计极限抗压承载力特征值≮9000 kN,设计桩径1000 mm,桩端持力层为⑤密实粉砂层,有效桩长≮52.0 m。项目建设之初建设方要求采用美国工程建设标准来建造。项目所处场地属于海相沉积地层,根据工程经验,如果按照美国标准确定桩基的承载力会偏低,要满足上部结构的荷载要求,桩基数量会大大增加,工程造价也随之增加很多。如果按照中国的工程建设标准,采用后压浆旋挖钻孔灌注桩,桩基的承载力能大大提
由于孟加拉国无后压浆类似的施工经验,并且根据美国标准《ACI543R-Design, Manufacture, and Installation of Concrete Piles
由此可见,钻孔灌注桩后压浆施工技术在美国标准的规范中虽然得到了认可,但是由于缺乏相关的工程实
鉴于上述情况,正式施工前进行试桩工作,以检验后压浆施工效果及取得相关参数。通过参与海外项目施工,并对后压浆施工工艺的逐步推广实施,积累相关工程实践。
试桩区域选在地层具有代表性的位置,分2期进行施工,第一期采用常规的混凝土灌注桩施工工艺,共施工11根,桩径1000 mm,其中3根试桩、8根锚桩。第二期采用混凝土灌注桩后压浆施工工艺,共施工11根,其中3根试桩、8根锚桩。根据勘测地层情况,确定布置3道注浆管,1道为桩端注浆,2道为桩侧注浆,每道注浆管为2根和2根环管,分别沿桩身对称布置,注浆管长度根据注浆断面位置确定。2处桩侧注浆断面位置分别为②软/中软粉质粘土层和④松散中密粉砂层,绝对高程分别为-19.5 m和-34.5 m。桩位布置详见

图2 试桩区桩位平面布置
Fig.2 Layout of the pile location in the test area
选用旋挖成孔施工工艺,采用国产SR235型旋挖钻机。钻进时,根据地层情况适时更换采用挖泥钻头、挖砂钻头,清孔时采用挖砂钻头。本工程选用3 m长度的钢护筒,由厚度为8 mm的钢板制作而成,护筒内径比桩径大100 mm,护筒顶部开设1个溢浆孔,钻孔过程中钻具下放时通过此溢浆孔可使孔内的泥浆流入缓浆池,钻具提升时使缓浆池的泥浆流向孔内,随时保持孔内泥浆液面高度,同时减少泥浆对孔壁和护筒外侧与土层接触部分的冲刷。埋设护筒采用人工配合旋挖钻机完成,护筒埋设具体步骤:首先由旋挖钻机钻头中心对准桩位中心挖孔约1 m,再用人工配合钻机将护筒放入钻孔中,并利用引出的4个控制点进行护筒对
泥浆采用优质膨润土+火碱+纤维素,使用3PNL型搅浆泵进行充分循环搅
根据施工经验,为保证成孔质量,避免坍塌现象,钻进过程中泥浆面高出地下水位1.0 m以上,受水位涨落影响时,泥浆面高出最高水位1.5 m以
本项目钻孔灌注桩设计要求以⑤层密实粉砂层作为桩端持力层,为确保桩端全断面进入持力层深度满足设计要求,施工过程中按以下程序进行控制:
(1)施工前要认真分析岩土工程勘察资料,根据试桩区域勘探资料提供的地质柱状图或剖面图,统计每根桩持力层层顶预计埋置深度,并向现场工序工程师详细交底。成孔施工过程中,以统计的每根桩持力层层顶预计埋置深度为指导,通过所挖出的渣样与勘察报告中对持力层的描述性状进行对比判断,以准确判断钻孔是否进入持力层。
(2)是否已经钻入持力层层面需通过挖出的渣样来判断。通过挖出的渣样,判断持力层层面埋深,与勘察资料提供的持力层层面埋深对比,如果两者一致,即可判定准确的持力层层面埋深,如果两者相差较大,应及时通知甲方和监理单位与勘察单位联系,同时该孔暂停施工,待确认持力层层面后再进行施工。确定了持力层面以后,根据设计图纸对桩端进入持力层深度的要求和持力层埋深,计算出设计终孔孔深,加以控制,实际终孔孔深不小于设计值。
钢筋笼根据桩长分节制作,主筋焊接时采用搭接焊,在钢筋笼制作场地采用双面搭接焊,在孔口采用单面搭接焊。保证搭接长度符合规范要求。钢筋焊接前,根据施工条件进行试焊,合格后方可正式施焊。钢筋笼制作完成后,采用人工配合旋挖钻机运至桩孔附近再用25 t(250 kN)汽车吊吊装下放至桩孔内。在运输过程中应采取措施,以保证入孔前钢筋笼主筋的平直,防止出现永久性变
钢筋笼吊放时采用三点起吊,以防止钢筋笼产生永久变形。在钢筋笼外部每隔4 m设置一道圆柱状混凝土垫块,每道4个,垫块采用混凝土滚轴式定位轮,定位轮中间使用箍筋贯通,焊接在主筋上,充分保证保护层厚度满足75 mm的要求。
在下放钢筋笼过程中,钢筋笼要保持竖直,钢筋笼中心线与桩中心尽量重合,向下安放时速度要慢,减少钢筋笼对孔壁的刮蹭,遇阻时不得强行下放,就位后要立即固定。钢筋笼安放时采用双吊筋装置,将钢筋笼固定至设计标高,防止钢筋笼掉落孔底。钢筋笼安放偏差应满足:横向偏差≤20 mm;竖向偏差≤50 mm。钢筋笼下设完毕后在桩顶加强圈位置对称焊接4个耳筋,以有效控制横向偏差。
本工程钻孔灌注桩混凝土强度等级5000 psi(国标C35),采用现场搅拌工艺。所有原材料按项目施工组织设计中规定的频率和项目进行试验,未经检验的原材料不得使用。不同规格的砂石料应分别堆放,在试桩工程开工前,采用JS150型搅拌机进行试搅拌1盘(0.105
每根桩灌注工作开始前,根据人员分组情况对所有人员进行现场技术交底。搅拌机放置在成孔的桩位附近,工人分组按照下列顺序进行投料:水及外加剂(1/2)→碎石(1/2)→粗砂(1/2)→水泥(1袋)→水及外加剂(1/4)→碎石(1/2)→粗砂(1/2)→水及外加剂(1/4)。混凝土搅拌所用粗细骨料按照预定投料顺序投入搅拌机进行搅拌,每盘混凝土搅拌90s后倒入转运专用大料斗中,使用三脚架将其起吊并卸放到灌注用大料斗进行混凝土的灌
采用导管法灌注混凝土,导管直径250 mm,壁厚≮3 mm,两节导管之间用丝扣连接,提升机械采用汽车式吊车及三脚架,提升时不得碰挂钢筋笼。
本工程水下灌注采用的是双密封圈丝扣连接方式的导管,该类型导管密封性能良好,不容易出现漏水现象。导管单节长度为2.6 m,底节长度不宜小于4.0 m,另配备若干0.5~1.0 m短节,以便配置导管。
导管使用前要进行试拼接和试压,检验其垂直度和密封性,试水压力可取0.6~1.0 MPa,检验合格的导管方能使用。
导管下设总长度根据混凝土灌注前实际孔深确定,保证导管下端距孔底300~500 mm,导管埋入混凝土深度宜为2~6 m,配管原则:导管总长=孔内管长+孔外管长,孔外管长为施工留置长度,一般为500 mm左右。
导管下设完成后及时测量沉渣厚度,必须确保灌注前孔底沉渣厚度满足设计要求。若沉渣厚度超标,则采用正循环工艺进行二次清孔。
初灌时使用球胆或篮球作为隔水塞,隔水塞直径应比导管内径小10~20 mm,确保初灌混凝土质量和混凝土的顺利灌注。清孔完成后将隔水塞放入导管内,混凝土运至孔口后,应先检查混凝土的和易性和坍落度,满足设计要求的混凝土即可灌入孔内。
灌注过程中要及时用测绳测量混凝土面上升高度,计算导管埋置深度,确定导管拆卸长度。水下混凝土灌注时每次灌混凝土应有足够的数量,保证导管埋深≮2 m,严禁导管提出混凝土面,同时也不能埋管太深(≯7.5 m),以免提管困难。灌注时应有专人测量导管埋深及管内外混凝土面的高差,填写水下混凝土灌注记录。
正常浇灌时,严格控制进料速度,匀速灌注,减小混凝土对孔壁的冲击力并保持混凝土面均匀连续上升;水下混凝土必须连续灌注,每根桩的灌注时间按初盘混凝土的初凝时间控制,对灌注过程中的一切故障均应记录备案。
在灌注将近结束时,核对混凝土的灌注数量和桩顶灌注高度。为保证桩顶混凝土质量,应严格控制最后一次灌注量,桩顶超灌高度满足设计要求,凿除的泛浆高度必须保证暴露的桩顶混凝土达到强度设计等级。混凝土冲去翻出的浮浆体,当确认混凝土面高度满足要求后才可提拔最后一节导管。
灌注完毕混凝土面达到要求之后要立即将孔内导管缓慢匀速拔出,避免速度太快在桩顶形成“软芯”。灌注完成后,清理出护筒上的吊环,套上钢丝绳套,利用三脚架缓缓提出护筒,防止落入大土块,影响桩顶混凝土质量。混凝土终凝后将桩顶空孔回填。
注浆管规格:注浆管采用内径为25 mm的普通钢管,钢管壁厚≮2.75 mm。注浆管应在钢筋笼制作时绑扎在钢筋笼
注浆环管:采用Ø30 mm优质塑料管,侧壁按梅花形设置出浆水孔,孔径为6 mm。环管用胶带、橡胶膜等包裹好,然后在塑料管外套专用黑胶皮袋。防止混凝土灌注过程中漏浆导致注浆管堵塞。
浆液配比:浆液水灰比0.55,水泥采用42.5 MPa强度等级复合水泥。
注浆终止压力:桩侧2.5 MPa,桩端3.5 MPa,注浆流量≯75 L/min。
注浆量:桩端≮2 t,桩侧每个断面处1.0~1.2 t。
注浆顺序:自上而下,先进行桩侧上部注浆,再进行桩侧下部注浆,最后再进行桩底注浆。
注浆方法及注浆具体措施如下:
(1)使用专用注浆泵,桩灌注完成12 h后应及时“开环”,一般情况下“开环”压力为1~2 MPa,用高压清水将压浆管打开,“开环”完成后将注浆管口封闭,防止异物掉入管内;
(2)成桩48 h后应及时压浆,按照自上而下的顺序逐个管依次进行;
(3)当某管压力达到设计最大值而压浆量达不到设计值时,可暂停压浆5~10 min,当压力减小后再进行压浆,如果压浆量仍达不到设计要求,停止压浆,将剩余浆液注入另一压浆管。

图3 后压浆施工现场
Fig.3 Construction site of post grouting
2批试桩完成后按照《ASTM D 1143-07“Standard test methods for deep foundations under static axial compressive load”》(深基础竖向静载标准试验方法)和《ASTM D 4945-00 “Standard test method for high‑strain dynamic testing of piles”》(深基础高应变动力测试标准试验方法),分别对3根试桩的承载力进行试
(1)未注浆灌注桩最大加载量8800 kN,最大位移量127.44 mm,最大回弹量10.62 mm,最大回弹率8.38%(详见

图4 未注浆灌注桩竖向抗压静载试验曲线
Fig.4 Curve of the vertical compression test of without grouting piles
(2)后压浆灌注桩静载试验分2次分别进行,第一次仅对SY1和SY2两根试桩进行试验,最大加载量9600 kN,最大位移量15.32 mm,最大回弹量12.29 mm,最大回弹率100%。第二次分别对3根桩进行试验,最大加载量10800 kN,最大位移量18.62 mm,最大回弹量12.98 mm,最大回弹率87.90%。试验曲线如

(a) 第一次试验

(b) 第二次试验
图5 后压浆灌注桩静载试验曲线
Fig.5 Curve of the static load test of post grouting piles
(3)测试的3根桩Q-s曲线均呈缓变形态,属渐变型特征。2批试桩均结合高应变测试结果动静承载力对比基本一致,桩身完整性描述为桩身完整,判定类别为Ⅰ类。2批试桩测试的单桩抗压允许承载力取定结果见
试验结果分析:试桩单桩竖向抗压允许承载力范围值为5400~5400 kN,平均值为5400 kN,极差/均值为0%,结果离散性在可接受的范围内(极差/均值在30%以内),该组桩型试桩单桩允许承载力可取均值5400 kN。
2次试桩的测试结果表明,后压浆工艺对改善常规钻孔灌注桩的固有缺陷、提高基桩承载力和控制沉降有显著的作用。并且与常规钻孔灌注桩施工工艺相比,采取后压浆施工工艺具有降低施工难度、节省工期和造价的优点。该电厂项目所有灌注桩共计6600余根,项目建设方和投资方果断采用了后压浆工艺,并在2020年新冠病毒对全球造成影响的大环境下加快了项目建设速度。
孟加拉国吉大港南部沿海地区,海相沉积地层通过采用后压浆工艺,单桩竖向抗压允许承载力由3203 kN可提高至5400 kN,提高比例高达68%,降低了工程造价。
通过本次海外实践,证明我国在工程建设标准的建设和管理上,已形成比较完整的体系,对比发达的美国和邻国印度,我国的工程建设标准并不落后,我们也有自己的优势。通过此次在“一带一路”沿线国家中参与的工程项目,我们也将逐步向国外推介中国的工程建设标准。此工程作为一个非常成功的案例,值得我们宣传和推广。
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